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更新時(shí)間:2024.12.28
混凝土強(qiáng)度“真”不合格與“假”不合格原因分析

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混凝土強(qiáng)度“真”不合格與“假”不合格原因分析 一、混凝土強(qiáng)度“真”不合格原因分析 1、原材料質(zhì)量差 (1)水泥質(zhì)量不良 ①水泥實(shí)際強(qiáng)度 水泥實(shí)際強(qiáng)度不可能很穩(wěn)定,質(zhì)量控制得好的生產(chǎn)企業(yè)波動(dòng)小,但質(zhì)量控制較差的生 產(chǎn)企業(yè)其 28d 實(shí)際強(qiáng)度波動(dòng)很大,偶爾會(huì)出現(xiàn)相差 10MPa 以上的情況,直接影響混 凝土強(qiáng)度穩(wěn)定性,甚至造成強(qiáng)度不足。 ②水泥安定性不合格 水泥熟料中游離 CaO 和 MgO 含量過(guò)多或摻入的石膏含量過(guò)多造成。 CaO 、MgO 經(jīng) 過(guò)高溫煅燒后均呈現(xiàn)“過(guò)燒”狀態(tài),水化十分緩慢,嚴(yán)重時(shí)能使水泥石開(kāi)裂。當(dāng)石膏 含量過(guò)多時(shí),在水泥已經(jīng)硬化后,它還會(huì)與固體的水泥鋁酸鈣反應(yīng)生成高硫型水化硫 鋁酸鈣,體積約增大 1.5 倍,引起水泥石開(kāi)裂。有些安定性不合格的水泥所配制的混 凝土表面雖無(wú)明顯裂縫,但強(qiáng)度極度低下。 (2)骨料質(zhì)量不良 ①當(dāng)石子強(qiáng)度低于混凝土配制強(qiáng)度時(shí),導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度不足。

不合格項(xiàng)整改報(bào)告

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- 1 - 關(guān)于 2007年遼寧永壯鋁塑(集團(tuán))有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2007年 8月 18~19日,經(jīng)我公司申請(qǐng),國(guó)家有色金屬審查部 組織以張鳴(高級(jí)工程師)任組長(zhǎng)的審查組一行三人來(lái)我公司開(kāi) 展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查,發(fā)生一般 不合格 8 項(xiàng),嚴(yán)重不合格項(xiàng) 0 項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng),我公司在審查 組走后立即組織整改,特將整改情況匯報(bào)如下。 一、成立整改小組。 由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo),公司企 劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)部門(mén)參與執(zhí)行,對(duì) 8 項(xiàng) 不合格進(jìn)行整改。 二、事實(shí)分析及原因查找。 審查發(fā)現(xiàn), 4 個(gè)申證單元共同存 在以下 8項(xiàng)不合格。 不合格項(xiàng)① 3.3條款,檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理 解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查,文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印 發(fā)放到檢驗(yàn)部門(mén)。不合格項(xiàng)② 4.2.1條款,成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo) 準(zhǔn)要求。分析原因,規(guī)程

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