更新日期: 2025-03-21

600MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐水冷壁管壁滲漏原因分析

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600MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐水冷壁管壁滲漏原因分析 4.8

貴溪電廠 #2爐水冷壁管壁滲漏原因分析 1. 設(shè)備概括 江西貴溪發(fā)電廠“上大壓小” 工程三期 #2鍋爐系哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公 司自主開發(fā)研制的 HG-1964/25.4-YM17 型超臨界鍋爐。 該鍋爐為一次中間再熱、 超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐、 單爐膛、平衡通風(fēng)、 固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置的 π型鍋爐。采用中速磨直吹制粉系 統(tǒng),每爐配 6臺(tái) HP1003碗式中速磨煤機(jī), 燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí) 5臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用; 煤粉細(xì)度 R90=18.4%。鍋爐采用新型切圓燃燒方式, 主燃燒器布置在水冷壁的四 面墻上,每層 4只燃燒器對(duì)應(yīng)一臺(tái)磨煤機(jī)。 SOFA燃燒器布置在主燃燒器區(qū)上方 的水冷壁的四角,以實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒降低 NOX 排放。 2. 事件描述 2011年 9 月 19日,貴溪電廠 #2 鍋爐正常上水過(guò)程中, 運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn) 鍋爐零米層 #1角位置有水滴落。

600MW機(jī)組鍋爐水冷壁管泄漏分析及對(duì)策 600MW機(jī)組鍋爐水冷壁管泄漏分析及對(duì)策 600MW機(jī)組鍋爐水冷壁管泄漏分析及對(duì)策

600MW機(jī)組鍋爐水冷壁管泄漏分析及對(duì)策

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廣東珠海金灣發(fā)電有限公司的600mw機(jī)組4號(hào)鍋爐的水冷壁底部的左右側(cè)水封槽上部出現(xiàn)了水冷壁泄漏。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)爆管的主要原因是爐管與密封閘板連接處設(shè)計(jì)與安裝不當(dāng)。該爐管連接處存在交變應(yīng)力,運(yùn)行幾年后在應(yīng)力集中的彎頭處爆裂。通過(guò)相應(yīng)改造,取得了較好的效果,可以為同行處理類似事件提供參考。

600MW超臨界鍋爐水冷壁泄漏原因分析及防范措施 600MW超臨界鍋爐水冷壁泄漏原因分析及防范措施 600MW超臨界鍋爐水冷壁泄漏原因分析及防范措施

600MW超臨界鍋爐水冷壁泄漏原因分析及防范措施

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針對(duì)鍋爐水冷壁發(fā)生爆管泄漏事件,分析爆管原因,從鍋爐燃燒器布置、燃燒煤種、高溫腐蝕等方面提出了防范措施,為前后墻對(duì)沖布置的鍋爐水冷壁爆管及高溫腐蝕問(wèn)題的解決及防范提供參考。

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600MW超超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析和對(duì)策

600MW超超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析和對(duì)策

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600MW超超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析和對(duì)策 4.6

2011年8月(上) 華能營(yíng)口電廠3號(hào)機(jī)組作為中國(guó)首臺(tái)600mw超超臨界新技術(shù)機(jī) 組,于2007年8月31日通過(guò)168小時(shí)性能考核。主機(jī)設(shè)備由哈爾濱 三大動(dòng)力廠設(shè)計(jì)、制造,三菱重工業(yè)株式會(huì)社提供技術(shù)支持。鍋爐是超 超臨界變壓運(yùn)行直流鍋爐,采用п型布置、單爐膛、改進(jìn)型低nox主 燃燒器和分級(jí)送風(fēng)燃燒系統(tǒng)、墻式切園燃燒方式,爐膛采用內(nèi)螺紋管垂 直上升膜式水冷壁。 3號(hào)機(jī)組在調(diào)試及試運(yùn)期間,鍋爐水冷壁連續(xù)爆管,且后墻水冷壁 鰭片大范圍撕裂,問(wèn)題非常突出,影響了機(jī)組的整體試運(yùn)進(jìn)程及安全運(yùn) 行。 1鍋爐水冷壁爆管問(wèn)題 3號(hào)機(jī)組從2007年8月1日進(jìn)入整體試運(yùn)階段,到8月24日進(jìn) 入168小時(shí)試運(yùn)計(jì)時(shí),歷經(jīng)23天,鍋爐水冷壁發(fā)生2次爆管。第一次 水冷壁爆管發(fā)生在8月16日,屬于水冷壁外漏,兩個(gè)泄漏點(diǎn)在鍋爐后 墻31m中間位置,

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超超臨界鍋爐水冷壁壁溫異常原因分析

超超臨界鍋爐水冷壁壁溫異常原因分析

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超超臨界鍋爐水冷壁壁溫異常原因分析 4.7

超超臨界鍋爐水冷壁壁溫異常原因分析

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600MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐水冷壁管壁滲漏原因分析熱門文檔

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超超臨界鍋爐水冷壁開裂原因分析

超超臨界鍋爐水冷壁開裂原因分析

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超超臨界鍋爐水冷壁開裂原因分析 4.5

超超臨界鍋爐水冷壁開裂原因分析 蔡暉1,劉鴻國(guó)2,洪道文2,殷尊1, (1.西安熱工研究院有限公司,西安市,710032;2.華能玉環(huán)電廠,浙江省臺(tái)州市,317604) 摘要:通對(duì)某超超臨界鍋爐在安裝期間發(fā)現(xiàn)裂紋的水冷壁鰭片和管子進(jìn)行化學(xué)成分、機(jī)械性能、示 波沖擊、顯微硬度、金相組織、斷口形貌試驗(yàn)等分析,得出鰭片部位存在折疊和微裂紋等軋制原始 缺陷。誘發(fā)鰭片與管子焊接過(guò)程中產(chǎn)生裂紋并擴(kuò)展的主要原因是鰭片硬度高、脆性大,而且存在原 始缺陷;次因之一是鰭片與管子的焊接質(zhì)量差、氧氣切割時(shí)產(chǎn)生熱應(yīng)力,在切開的尖銳的直角缺口 部位產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中,導(dǎo)致鰭片在缺口處開裂并擴(kuò)展;次因之二是水冷壁管屏在生產(chǎn)工地到安 裝工地的吊裝及運(yùn)輸過(guò)程中在二次應(yīng)力的作用下產(chǎn)生多次振動(dòng)和沖擊,在裂紋的啟裂部位產(chǎn)生彎矩 和扭矩,導(dǎo)致裂紋迅速開裂并擴(kuò)展。 關(guān)鍵詞:超超臨界鍋爐;水冷壁;鰭片;開裂;應(yīng)力;

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鍋爐水冷壁管爆管分析 鍋爐水冷壁管爆管分析 鍋爐水冷壁管爆管分析

鍋爐水冷壁管爆管分析

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鍋爐水冷壁管爆管分析 4.4

通過(guò)化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測(cè)試、宏觀和微觀檢驗(yàn)等方法,對(duì)鍋爐水冷壁管爆管事故的原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:該水冷壁管是由于過(guò)熱造成珠光體球化而導(dǎo)致材料性能下降,因此發(fā)生了爆管。

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鍋爐水冷壁管爆裂的分析 鍋爐水冷壁管爆裂的分析 鍋爐水冷壁管爆裂的分析

鍋爐水冷壁管爆裂的分析

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鍋爐水冷壁管爆裂的分析 4.7

通過(guò)分析化學(xué)成分,觀察其宏觀裂口以及金相組織,分析鍋爐水冷壁管爆裂的原因,結(jié)果表明:鍋爐水冷壁管爆裂是鍋爐運(yùn)行控制失常、水冷壁管內(nèi)循環(huán)不良使管壁短時(shí)超溫所造成的。

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鍋爐水冷壁管硫腐蝕分析 鍋爐水冷壁管硫腐蝕分析 鍋爐水冷壁管硫腐蝕分析

鍋爐水冷壁管硫腐蝕分析

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鍋爐水冷壁管硫腐蝕分析 4.8

針對(duì)燃煤供熱鍋爐水冷壁管出現(xiàn)的頻繁爆管漏水現(xiàn)象,通過(guò)x射線衍射物相鑒定,edax能譜成分分析,對(duì)爆管后更換下來(lái)的故障管及管壁燃燒殘留物進(jìn)行物相分析,確定爆管漏水原因.結(jié)果表明:水冷壁管破壞的主要原因是由于燃煤含硫量過(guò)高導(dǎo)致爐管表層及殘留灰渣中的硫酸鹽而過(guò)旱腐蝕,而且腐蝕與溫度導(dǎo)致加大氧化硫?qū)t管腐蝕程度及爐管受熱面有關(guān).

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660MW超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施 660MW超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施 660MW超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施

660MW超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施

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660MW超臨界鍋爐水冷壁爆管原因分析及防范措施 4.6

針對(duì)某660mw超臨界鍋爐在試運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的水冷壁連續(xù)2次爆管現(xiàn)象,分析爆管的原因,并從機(jī)組設(shè)計(jì)、安裝、基建調(diào)試方面提出防范措施,為同類型機(jī)組爆管問(wèn)題的解決與防范提供參考。

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600MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐水冷壁管壁滲漏原因分析精華文檔

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600MW超臨界鍋爐螺旋管水冷壁爆管原因分析

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600MW超臨界鍋爐螺旋管水冷壁爆管原因分析 4.3

600mw超臨界鍋爐螺旋管水冷壁爆管原因分析 analysisonspiraltubewaterwall explosionof600mwsuper2criticalboilers 張志超 (國(guó)電康平發(fā)電有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110500) 摘要:國(guó)電康平發(fā)電有限公司2臺(tái)600mw超臨界機(jī)組投產(chǎn)2個(gè)月后,2臺(tái)鍋爐水冷壁先后各發(fā)生2次爆管事故,爆管位置 均在爐膛下部前后墻冷灰斗部位的螺旋管水冷壁。爆管部位集中、管束多,給安全生產(chǎn)帶來(lái)很大影響。經(jīng)過(guò)對(duì)爆管部位進(jìn) 行材料分析、金相分析、應(yīng)力分析,最終找出了水冷壁爆管的原因。處理后機(jī)組再次啟動(dòng)鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,未再發(fā)生水冷壁 爆管。 關(guān)鍵詞:超臨界鍋爐;螺旋管水冷壁;爆管;金相分析 [中圖分類號(hào)]tk22313+1;tk22912 [

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熱電廠鍋爐水冷壁管爆管泄漏原因分析

熱電廠鍋爐水冷壁管爆管泄漏原因分析

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熱電廠鍋爐水冷壁管爆管泄漏原因分析 4.8

第36卷增刊vol.36sup. 2011年9月heattreatmentofmetalsseptember2011 熱電廠鍋爐水冷壁管爆管泄漏原因分析 王來(lái)1,馬海濤1,韓雙起1,佟金杰2,劉民2 (1.大連理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧大連,116024; 2.大連石化公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處,遼寧大連116011) 摘要:對(duì)某熱電廠鍋爐水冷壁管爆管原因進(jìn)行了綜合分析?;诒懿课粌?nèi)壁存在脫碳、爆口周圍內(nèi)壁有大量沿晶微裂紋(發(fā) 紋)等明顯的氫腐蝕特征,判定該水冷壁管爆管主要是氫腐蝕造成的,而內(nèi)壁大量結(jié)垢是氫腐蝕的前提和基礎(chǔ)。 關(guān)鍵詞:水冷壁管;爆管;氫脆;失效分析 中圖分類號(hào):tg142.41文獻(xiàn)標(biāo)志碼:a leakageanalysisofpipeexplosionofboilerwater-cooledwallpipe a

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快裝鍋爐水冷壁管爆管原因及其預(yù)防 快裝鍋爐水冷壁管爆管原因及其預(yù)防 快裝鍋爐水冷壁管爆管原因及其預(yù)防

快裝鍋爐水冷壁管爆管原因及其預(yù)防

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快裝鍋爐水冷壁管爆管原因及其預(yù)防 4.7

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電站鍋爐水冷壁管爆管分析 電站鍋爐水冷壁管爆管分析 電站鍋爐水冷壁管爆管分析

電站鍋爐水冷壁管爆管分析

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電站鍋爐水冷壁管爆管分析 4.7

對(duì)電站鍋爐水冷壁管進(jìn)行宏觀檢查、金相顯微組織觀察與分析、化學(xué)成分分析。結(jié)果表明,該電站鍋爐水冷壁管失效的主要原因是由于爐底熔渣產(chǎn)生析鐵,鐵水漏到該水冷壁管正火面造成管材嚴(yán)重過(guò)熱,產(chǎn)生短時(shí)過(guò)熱爆管。

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熱水鍋爐水冷壁管內(nèi)外腐蝕原因分析 熱水鍋爐水冷壁管內(nèi)外腐蝕原因分析 熱水鍋爐水冷壁管內(nèi)外腐蝕原因分析

熱水鍋爐水冷壁管內(nèi)外腐蝕原因分析

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熱水鍋爐水冷壁管內(nèi)外腐蝕原因分析 4.8

闡述了熱水鍋爐水冷壁內(nèi)外腐蝕的原因及內(nèi)外部腐蝕防治方法。

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600MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐水冷壁管壁滲漏原因分析最新文檔

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600MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐水冷壁的選型及水動(dòng)力研究

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600MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐水冷壁的選型及水動(dòng)力研究 4.8

 第28卷第3期  2008年6月 動(dòng) 力 工 程 journalofpowerengineering vol.28no.3  june2008  收稿日期:2007209205 基金項(xiàng)目:“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃“超臨界循環(huán)流化床”資助項(xiàng)目(2006baa03b02) 作者簡(jiǎn)介:張彥軍(19712),男,黑龍江哈爾濱人,博士研究生,主要從事電站鍋爐及cfb鍋爐技術(shù)研究和設(shè)計(jì)工作.楊 冬(聯(lián)系人),男, 博士,副教授,電話(tel.):029282668393;e2mail:dyang@mail.xjtu.edu.cn.   文章編號(hào):100026761(2008)0320339206 600mw超臨界循環(huán)流化床鍋爐 水冷壁的選型及水動(dòng)力研究 張彥軍1, 楊 冬2, 

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600MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐水冷壁動(dòng)態(tài)特性的研究

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600MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐水冷壁動(dòng)態(tài)特性的研究 4.7

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在役鍋爐水冷壁管變形、爆管原因分析及預(yù)防措施 在役鍋爐水冷壁管變形、爆管原因分析及預(yù)防措施 在役鍋爐水冷壁管變形、爆管原因分析及預(yù)防措施

在役鍋爐水冷壁管變形、爆管原因分析及預(yù)防措施

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在役鍋爐水冷壁管變形、爆管原因分析及預(yù)防措施 4.8

對(duì)在役鍋爐水冷壁管的變形、爆管原因進(jìn)行了分析,并提出預(yù)防措施。

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鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié) 鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié) 鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié)

鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié)

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鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié) 3

鍋爐水冷壁管焊接技術(shù)總結(jié)——寶鋼冷軋薄板2#、3#shl20-1.27-aii水管鍋爐,六年需進(jìn)行一次水壓試驗(yàn)。傳熱設(shè)備部件普遍被煙氣、爐水腐蝕,管道積垢嚴(yán)重,爐內(nèi)耐火泥脫落(造成漏氣),使收集煙道灰塵的鎖氣器流通不暢,負(fù)荷能力降低,為加強(qiáng)鍋爐安全、可靠運(yùn)行,...

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超臨界鍋爐螺旋水冷壁管屏螺旋角的彎制分析 超臨界鍋爐螺旋水冷壁管屏螺旋角的彎制分析 超臨界鍋爐螺旋水冷壁管屏螺旋角的彎制分析

超臨界鍋爐螺旋水冷壁管屏螺旋角的彎制分析

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超臨界鍋爐螺旋水冷壁管屏螺旋角的彎制分析 4.5

1螺旋管屏結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介1.1螺旋水冷壁結(jié)構(gòu)(見圖1)1.2管屏規(guī)格以某工程超臨界鍋爐為例,組成管屏的管子規(guī)格為φ38×6.5,材質(zhì)為sa213t12,扁鋼6×15材質(zhì)為sa387gr11,管屏與水平線夾角為17.893°,成排彎管屏只有一個(gè)彎頭,當(dāng)管屏與水平線夾角成17.893°時(shí)在水平面內(nèi)的投影彎曲角為90°,彎曲半徑為r250mm。整臺(tái)鍋爐螺旋管屏共約60屏。管屏最大寬度1855mm。管子約為35支。管屏展開長(zhǎng)度約為11m。

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鍋爐水冷壁大面積變形原因分析

鍋爐水冷壁大面積變形原因分析

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鍋爐水冷壁大面積變形原因分析 4.5

鍋爐水冷壁大面積變形原因分析 【摘要】分析了錦山電廠2#鍋爐水冷壁管大面積變形的原因,介紹了水冷 壁變形的處理辦法以及留下的思考。 【關(guān)鍵詞】鍋爐;水冷壁管;變形;原因 0.概述 伊春市錦山電廠2#鍋爐,系哈爾濱鍋爐廠1974年生產(chǎn)的hg-75/3.26-6型自 然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐。采用托架式構(gòu)架、輕型磚砌爐墻,右側(cè)水冷壁管在渣斗 處穿出爐墻,水冷壁下聯(lián)箱安裝于爐墻外,每根水冷壁管上均設(shè)有活動(dòng)拉鉤,以 滿足膨脹的需要。該爐在進(jìn)行標(biāo)高6550~11500mm之間水冷壁管更換后運(yùn)行僅 1年7個(gè)月,便發(fā)生水冷壁管大面積變形,經(jīng)檢查、分析,確定的根本原因是膨 脹受阻。 1.水冷壁管變形檢查情況 在停爐小修中檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)爐左右側(cè)墻有大面積水冷壁管移位并受到 煤粉氣流的沖刷。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)。 1.1右側(cè)墻在標(biāo)高7000~12000mm間大面積拱出,右墻水冷壁管總計(jì)有61

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600MW超臨界鍋爐技術(shù)介紹

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600MW超臨界鍋爐技術(shù)介紹 3

600mw超臨界鍋爐技術(shù)介紹——600mw超臨界鍋爐主要參數(shù):  過(guò)熱蒸汽:最大連續(xù)蒸發(fā)量(b-mcr)1944t/h  額定蒸汽壓力24.7mpa.g  額定蒸汽溫度517℃  再熱蒸汽:蒸汽流量(b-mcr)1588t/h  進(jìn)口/出口蒸汽壓力(b-mcr)4.67/4.49mpa.g  進(jìn)口...

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600MW超臨界鍋爐技術(shù)簡(jiǎn)介

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600MW超臨界鍋爐技術(shù)簡(jiǎn)介 3

600mw超臨界鍋爐技術(shù)簡(jiǎn)介——資料對(duì)鍋爐的主要參數(shù),總體布置,爐型特點(diǎn),水冷壁系統(tǒng),過(guò)熱器系統(tǒng)等做了介紹。

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600MW超臨界鍋爐低氮燃燒器改造及運(yùn)行調(diào)整

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600MW超臨界鍋爐低氮燃燒器改造及運(yùn)行調(diào)整 4.5

針對(duì)蚌埠發(fā)電有限公司600mw火電機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐nox排放濃度過(guò)高的問(wèn)題,進(jìn)行了低氮燃燒的試驗(yàn)和改造。通過(guò)采用低氮燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度達(dá)到了環(huán)保要求。改造后鍋爐飛灰含碳量,過(guò)熱器、再熱器減溫水量有所增大,通過(guò)鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整和運(yùn)行調(diào)整,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)得到了控制,鍋爐效率基本保持原有水平。

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工業(yè)鍋爐水冷壁管爆管、變形鼓包的原因及分析

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工業(yè)鍋爐水冷壁管爆管、變形鼓包的原因及分析 4.6

本文以某紙業(yè)公司#2工業(yè)鍋爐為例,分析工業(yè)鍋爐水冷壁管爆管、變形鼓包的原因,主要剖析水冷壁管的厚度、管材成分、力學(xué)特性、垢樣成分和斷口能譜等多個(gè)方面,證明工業(yè)鍋爐水冷壁管爆管、變形鼓包問(wèn)題是水冷壁管內(nèi)壁結(jié)垢所致.解決水冷壁管內(nèi)壁結(jié)垢問(wèn)題則應(yīng)用甲酸和羥基乙酸予以侵洗,實(shí)踐證明有效可行.

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