包鋼無縫廠Φ180機組環(huán)形加熱爐技術(shù)改造設(shè)計特點
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簡單介紹了中冶東方工程技術(shù)有限公司總承包的包鋼無縫廠Φ180機組環(huán)形加熱爐技術(shù)改造的設(shè)計特點.
Φ100mm自動軋管機組環(huán)形加熱爐的改造
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分析了安陽鋼鐵集團(tuán)公司無縫鋼管廠φ100mm自動軋管機組環(huán)形加熱爐改造前存在的問題。介紹了該環(huán)形加熱爐的改造內(nèi)容、改造后的節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益。
φ100mm自動軋管機組環(huán)形加熱爐的改造
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分析了安陽鋼鐵集團(tuán)公司無縫鋼管廠φ100mm自動軋管機組環(huán)形加熱爐改造前存在的問題。介紹了該環(huán)形加熱爐的改造內(nèi)容,改造后的節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益。
環(huán)形加熱爐纖維模塊施工技術(shù)
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本文針對環(huán)形加熱爐的工程特點,介紹了環(huán)形爐加熱爐耐火內(nèi)襯纖維模塊的結(jié)構(gòu)形式,以及施工的工藝流程、控制方法和施工技術(shù)控制措施.
上鋼一廠鋼板加熱爐節(jié)能改造設(shè)計
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{}c鋤辯.岳. f上卜’f翌呼j窆 上鋼廠鋼板加熱爐節(jié)能改造設(shè)計 一rl1‘ 王互互莊斌畢春長蔣昌廈塞主√—.=—一一 (馬鞍if銅鐵設(shè)計研究院)(鋼一廠) 1存在問題與設(shè)計參數(shù) 上鋼一r鋼板廠是7o年代神.我國自行 設(shè)計制造的第一座鋼板連軋廠.年產(chǎn)鋼板6j 萬t,現(xiàn)有3座燃油的推鋼式連續(xù)加熱爐,每 座加熱爐設(shè)計產(chǎn)量為9ot/h,實際生產(chǎn)已達(dá) loot/h加熱爐有效長度為30420mm,爐內(nèi) 寬為4640mm,裝出料方式是端進(jìn)端出加熱 爐有效爐底強度為865kg/(m·h),爐子月 平均單耗為55kg油/t鋼坯。 加熱爐配有計算機控制 1.1加熱爐存在構(gòu)主要問題 ·加熱爐趣負(fù)荷操作.爐溫高達(dá) 1380c,排煙溫度高,爐尾噴火嚴(yán)重,熱效率 低,
推鋼式加熱爐的技術(shù)改造及效果研究
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推鋼式加熱爐在使用過程中往往會面對一定的問題,有必要進(jìn)行有針對性的技術(shù)改造,從而實現(xiàn)提升加熱爐的使用效率、節(jié)約能量、延長使用壽命等目標(biāo)。在這種背景下,文章結(jié)合工作實際,首先探討了推鋼式加熱爐技術(shù)改造前存在的問題,進(jìn)而分別分析了推鋼式加熱爐爐體管件的技術(shù)改造、推鋼式加熱爐爐體結(jié)構(gòu)與散熱方面的技術(shù)改造等內(nèi)容,并分析了改造的效果。
加熱爐出鋼槽的技術(shù)改造
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連續(xù)加熱爐的出鋼槽由水冷卻改為汽化冷卻后,節(jié)約了能源,提高了加熱質(zhì)量。
加熱爐出鋼槽的技術(shù)改造
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加熱爐出鋼槽的技術(shù)改造
軋鋼加熱爐的技術(shù)改造及效果
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介紹了宏大鋼廠蓄熱式加熱爐技術(shù)改造的情況,并對加熱爐存在的問題進(jìn)行了分析,提出了改進(jìn)措施,通過技術(shù)改造取得了好的效果。
推鋼式加熱爐的技術(shù)改造及效果
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介紹了包鋼特鋼分公司推鋼式加熱爐技術(shù)改造的情況,對加熱爐存在的問題進(jìn)行了分析,提出了改進(jìn)措施,經(jīng)過技術(shù)改造提高加熱爐的能力,降低了煤氣消耗,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
中寬帶鋼加熱爐技術(shù)改造及效果分析
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承鋼中寬帶鋼加熱爐由推鋼式爐改造為步進(jìn)式爐過程中,采取了一系列提高產(chǎn)量、提高板坯質(zhì)量、節(jié)能等技術(shù)措施,本文對采取的技術(shù)措施進(jìn)行了簡要闡述,并進(jìn)行了改造效果分析。
濟(jì)鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造
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濟(jì)鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造 【關(guān)鍵詞】加熱爐,技術(shù)改造,寬厚板 【論文摘要】介紹了濟(jì)鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造情況,內(nèi)容包括改造前爐子存在問題的分析,爐頂及滑軌 1概況 濟(jì)鋼寬厚板廠現(xiàn)有2座相同的推鋼式連續(xù)加熱爐:有效長37.488m,爐膛內(nèi)寬6.38m,設(shè)計能力100t/h, 下排煙、爐外短滑坡端出料。自1998年2月投用以來,多次出現(xiàn)爐頂局部坍塌,嚴(yán)重劃傷板坯下表等事故, 極大地制約了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。為此,自1998年5月起,相繼對2座爐子進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造,效果 顯著。 2改造前存在的主要問題 2.1爐頂局部坍塌 爐子投用僅1個月后,爐頂?shù)臓t尾封火梁,爐頭封火梁和爐頂結(jié)合處,爐尾擴(kuò)張段等部位即發(fā)生坍塌。 除耐火材料和施工質(zhì)量問題外,爐頂結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理是一個十分重要的因素。 2.2嚴(yán)重劃傷板坯下表 鋼坯在加熱工序中下表
提高煉廠工藝加熱爐熱效率的技術(shù)改造措施
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大連石化公司煉油工藝加熱爐運行中存在著一系列的問題,針對這些問題,提出了改進(jìn)措施,包括提高管理水平;進(jìn)行脫硫技術(shù)改造,使進(jìn)管網(wǎng)的干氣h2s含量達(dá)標(biāo);降低燃料消耗;改造加熱爐及附屬設(shè)施,提高熱效率。措施的實施使?fàn)t效率達(dá)87.81%,全年節(jié)約燃料4066t,直接降本增效730多萬元。
包鋼無縫鋼管廠φ400mm熱軋機組改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
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包鋼在“十五”期間確立了以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,鋼鐵產(chǎn)業(yè)圍繞板、管、軋、線四條精品線開展技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造,努力提高企業(yè)的核心競爭力。包鋼對1954年由原蘇聯(lián)設(shè)計的無縫鋼管廠(?)400mm熱軋機組進(jìn)行了技術(shù)改造,使包鋼的整體效益產(chǎn)生了積極影響,現(xiàn)將改造前后的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析作以淺述。
包鋼無縫鋼管廠Φ400mm熱軋機組改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
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一、!!""##無縫鋼管機組簡述 包鋼!!""##無縫鋼管熱軋機組生產(chǎn)線,是$%&! 年由原蘇聯(lián)設(shè)計,設(shè)計能力為年產(chǎn)熱軋無縫鋼管’"萬 (,主體設(shè)備由烏拉爾重型機械廠制造,主要產(chǎn)品為熱軋 無縫鋼管光管和石油套管。$%&)年開始陸續(xù)提交簡明 技術(shù)設(shè)計、施工圖及軋制設(shè)備,主要設(shè)備包括"*%)!—* 管坯折斷機組、環(huán)型加熱爐、曼式穿孔機、自動軋管機、 均整機、定徑機、冷床及矯直機、水壓機等。$%+%年熱軋 生產(chǎn)線開工建設(shè),$%,$年,月光管生產(chǎn)線投產(chǎn),$%,&年 石油套管生產(chǎn)線投產(chǎn)。 由于工廠設(shè)計及工程建設(shè)質(zhì)量等歷史原因,造成整 條生產(chǎn)線“先天不足”,投入運行后陸續(xù)出現(xiàn)了許多問 題。雖然進(jìn)行過多次的改造,但仍存在著設(shè)備精度低、可 靠性差、故障率高等問題,無法按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),生 產(chǎn)的產(chǎn)品也存在尺寸精度低、表面質(zhì)量差等諸多問題,特 別是橫斷面壁厚不均相當(dāng)嚴(yán)重。同時,因設(shè)
包鋼無縫鋼管廠Ф400mm熱軋機組改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
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一、ф400mm無縫鋼管機組簡述包鋼ф400mm無縫鋼管熱軋機組生產(chǎn)線,是1954年由原蘇聯(lián)設(shè)計,設(shè)計能力為年產(chǎn)熱軋無縫鋼管30萬t,主體設(shè)備由烏拉爾重型機械廠制造,主要產(chǎn)品為熱軋無縫鋼管光管和石油套管.1958年開始陸續(xù)提交簡明技術(shù)設(shè)計、施工圖及軋制設(shè)備,主要設(shè)備包括лa984-a管坯折斷機組、環(huán)型加熱爐、曼式穿孔機、自動軋管機、均整機、定徑機、冷床及矯直機、水壓機等.1969年熱軋生產(chǎn)線開工建設(shè),1971年7月光管生產(chǎn)線投產(chǎn),1975年石油套管生產(chǎn)線投產(chǎn).
我公司電加熱爐的技術(shù)改造
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本文介紹了對電加熱爐改造前后的應(yīng)用效果,并對其作了簡要分析.
步進(jìn)式加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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前言 天鋼集團(tuán)高速線材廠引進(jìn)美國摩根無扭轉(zhuǎn)軋 機沒備和國產(chǎn)裝備,由馬鞍山鋼鐵設(shè)計院設(shè)計配 套,于1995年6月建成投產(chǎn)。加熱爐設(shè)計爐型為步 進(jìn)梁、底組合式,爐子有效尺寸長l6.08米,寬 l6.75米,爐底有效面積269.34m,設(shè)計產(chǎn)量120t/ h。該爐自投產(chǎn)以來,尚未進(jìn)行過重大技術(shù)改造,存 在著效率低、燃耗高等問題。在2001年7月對加熱 爐進(jìn)行大修時,針對爐底管冷卻水吸熱量大,熱損 失高和爐體表面散熱損失大的問題,相應(yīng)地進(jìn)行了 技術(shù)改造,達(dá)到了預(yù)期的效果。現(xiàn)將高線廠加熱爐 的改造情況介紹如下。 1爐子改造的基本原理 目前,我國冶金工業(yè)爐都采用一次能源作為主 要的燃料。由于產(chǎn)量、爐型結(jié)構(gòu)、機械化、自動化程 度及操作人員的素質(zhì)不同,噸鋼燃耗相差很大,致 使?fàn)t子燃耗高、效率低,造成了能源的極大浪費。為
提高加熱爐節(jié)能效果的技術(shù)改造
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介紹了加熱爐腐蝕的成因,分析了火筒式、盤管式爐各部位的腐蝕情況,對改造對流管段進(jìn)行了校對,對火筒式爐煙、火管整體進(jìn)行更換和對盤管式爐對流管進(jìn)行改造,以提高換熱能力。闡述了節(jié)能火嘴及自控系統(tǒng)的性能特點,燃燒與空氣和天然氣配比的機理,實現(xiàn)風(fēng)量與天然氣的自動配比以實現(xiàn)節(jié)能高效。經(jīng)測試,通過技術(shù)改造后可提高爐效22.1%。
集輸系統(tǒng)加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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集輸系統(tǒng)的加熱爐是油田節(jié)能的主要對象之一。朝陽溝油田開發(fā)20余年由于產(chǎn)能遞減,早期安裝的加熱爐大都出現(xiàn)了負(fù)荷較低、加熱效率下降、腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重等問題。針對所存在的問題,對站內(nèi)加熱爐實施了一系列的節(jié)能技術(shù)改造,取得了一定的成效。
熱軋帶鋼加熱爐節(jié)能技術(shù)改造
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針對熱軋帶鋼加熱爐能耗高、加熱質(zhì)量差、氧化燒損大、故障率高等問題進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
酮苯脫蠟裝置加熱爐的技術(shù)改造
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4.4
本文介紹了蘭州石化公司酮苯脫蠟裝置加熱爐及配套設(shè)施的一些技術(shù)改造與優(yōu)化措施,通過技術(shù)改造,使得加熱爐的熱效率由原來的80%提高到現(xiàn)在91%以上,熱效率大幅提升,接近設(shè)計水平。能耗逐年降低,實現(xiàn)了節(jié)能減排,并且裝置總體技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有一定的提高,提高了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。
加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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4.7
針對軌梁廠加熱爐存在的問題,通過采取改善爐內(nèi)熱交換、爐型曲線的改進(jìn)、曲線板的改進(jìn)等一系列的技術(shù)改造措施,使加熱爐的節(jié)能工作取得了顯著的成效,為加熱爐節(jié)能工作者提供實踐參考。
環(huán)形加熱爐安裝施工方案
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rev.01 date15/jan/2011 documenttitle: erectionmethodstatementformechanical&steel structureofrotatehearthfurnace(rhf) amtpj saudiarab preparedbycheckedbyapprovedby liujunhongyaoyongluhaitao 1 introduction 本方案根據(jù)rhf的設(shè)備圖紙和loi(天津)提供的安裝說明(erectionmanual) 編制的,安裝標(biāo)準(zhǔn)采用din標(biāo)準(zhǔn)。 amtpjrotatehearthfurnace(rhf)是鋼坯連續(xù)加熱爐。rhf床繞爐中心 旋轉(zhuǎn),被加熱件從進(jìn)料爐門裝入并在爐內(nèi)分階段加熱后,從出料爐門處取出。進(jìn)、 出料爐門相鄰
QC方法在加熱爐改造設(shè)計中的應(yīng)用
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文章介紹的qc質(zhì)量控制方法,遵循pdca循環(huán),通過設(shè)定目標(biāo)、目標(biāo)可行性分析、原因分析、要因確認(rèn)、制定對策、效果檢查、節(jié)能效果及社會效益、結(jié)語等,在加熱爐的改造設(shè)計中得到了成功應(yīng)用,最終達(dá)到了通過設(shè)計改造提高加熱爐熱效率的目的。
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職位:資深專業(yè)監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林