1 鍋爐啟動時節(jié)能分析
機組啟動過程中的節(jié)能問題是一個需要長期研究的問題,具體采取的措施有:采用鍋爐低床料啟動、在保證鍋爐主燃料跳閘條件:總風(fēng)量大于25%(230 kNm /h)的情況下,盡量按照低限控制。以往多次鍋爐啟動時總風(fēng)量基本控制在450—500 kNm。/h左右,有時候會更高,風(fēng)量越大,會導(dǎo)致爐膛內(nèi)床料損失速度越快,床溫的溫升速度減慢,耗費更多的燃油進行助燃,延長了鍋爐的啟動時間。
所以,在鍋爐啟動時使用二次風(fēng)機變頻運行,能使鍋爐總風(fēng)量得到精確調(diào)整,并且二次風(fēng)機電耗能明顯下降,在以后的鍋爐啟動過程中,可以逐步摸索,找出鍋爐啟動過程中一個最節(jié)能及安全的總風(fēng)量控制,優(yōu)化鍋爐的啟動過程。
2 鍋爐正常運行時廠用電率對比
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計,以2#爐為例,分析了兩臺二次風(fēng)機運行電流對比,單臺二次風(fēng)機電機額定功率為2 240 kW,額定電流為257 A,兩臺二次風(fēng)機額定電流之和為514 A,統(tǒng)計了2樣爐各個典型運行工況下的兩臺二次風(fēng)機在變頻改造前后運行電流之和,通過數(shù)據(jù)對比能發(fā)現(xiàn)明顯的節(jié)電效果。
二次風(fēng)機電動機參數(shù):型號:YFKK一630—4W,額定功率:2 240 kW,額定電壓:6 kV,額定電流:257 A,額定頻率:5O Hz。此次改造對二次風(fēng)機電機進行了變頻改造,每臺二次風(fēng)機電機新增1臺高壓變頻器,選用的是利德華福公司的HARSVERT—A06/270變頻器。冷卻方式采用空水冷。將變頻器接入到原有的風(fēng)機電機與高壓開關(guān)柜中。高壓變頻器由北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn),高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)由變壓器柜、功率柜、控制柜等三部分,以及工變頻切換高壓開關(guān)柜組成 J。在正常情況下,每臺變頻器拖動單臺風(fēng)機電機運行。QF1和QF3實現(xiàn)機械互鎖,防止誤操作。
6 kV電源經(jīng)變頻器輸入開關(guān)QF1到高壓變頻器,變頻裝置輸出經(jīng)出線開關(guān)QF2送至電動機,風(fēng)機變頻運行時,通過控制電動機轉(zhuǎn)速改變二次風(fēng)機風(fēng)量實現(xiàn)爐膛負壓的控制調(diào)節(jié)。當(dāng)機組運行過程中變頻運行回路(變頻器、QF1、QF2)發(fā)生故障時,系統(tǒng)自動聯(lián)跳QF2開關(guān)、QF1開關(guān)、變頻器,自動切換至QF3合閘啟動二次風(fēng)機工頻運行,恢復(fù)風(fēng)機人口擋板開度調(diào)節(jié)方式運行 。
改造前,我公司兩臺300 MW CFB鍋爐在運行中升降負荷時,二次風(fēng)機根據(jù)氧量進行工況調(diào)整,二次風(fēng)機的運行工況調(diào)節(jié)是通過調(diào)節(jié)風(fēng)機入口擋板開度來實現(xiàn),雖然二次風(fēng)機已經(jīng)采用了高效離心風(fēng)機,但實際運行效率并不高,主要有以下幾個原因:
(1)由于云南電網(wǎng)每天的電量峰谷值非常明顯,差距很大,所以我公司兩臺300 MW CFB鍋爐運行中經(jīng)常會出現(xiàn)深度調(diào)峰運行的工況,鍋爐負荷在50% ~100%的額定負荷之間升降調(diào)節(jié),燃燒工況變化大。鍋爐送風(fēng)量變化很大,而二次風(fēng)機的運行工況調(diào)節(jié)是通過調(diào)節(jié)風(fēng)機入口擋板開度來實現(xiàn),這樣會導(dǎo)致節(jié)流損失嚴重。
(2)在鍋爐風(fēng)機變頻器改造之前,公司制定的節(jié)能措施是,當(dāng)機組負荷降低至200 MW時,可根據(jù)機組運行情況停運一臺二次風(fēng)機,升負荷時再啟動二次風(fēng)機運行。異步電動機在啟動時啟動電流一般能達到電機額定電流的5~8倍,二次風(fēng)機電機頻繁啟停,對電機和廠用電系統(tǒng)形成很大沖擊。同時,強大的沖擊轉(zhuǎn)矩對電機和風(fēng)機的使用壽命會產(chǎn)生很大的影響。
這個得話,價格還是不是很高的,大家還是愿意去接收的
風(fēng)機變頻器的工作原理,變頻器通常是交-直-交變頻器,是交流整流成直流,再通過逆變器逆變成所需要的頻率的交流,從而控制風(fēng)機的轉(zhuǎn)速。
你好; 風(fēng)機變頻器的種類和品牌都有很多,舉幾個例子: 1、萬川的變頻器,功率為7.5KW 。是風(fēng)機水泵變頻器,也屬于通用型變頻器。價格為¥ 1154.0...
300 MW CFB鍋爐為亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)、單鍋筒、平衡通風(fēng)鍋爐,爐膛下部采用雙褲衩型結(jié)構(gòu) j。鍋爐總共配備了13臺6 kV的大型風(fēng)機:2臺一次風(fēng)機、2臺二次風(fēng)機、2臺石灰石風(fēng)機、5臺高壓流化風(fēng)機(三運兩備)和2臺引風(fēng)機。一次風(fēng)機主要提供鍋爐褲衩兩側(cè)爐內(nèi)物料的流化風(fēng)、密相區(qū)燃燒所需空氣,二次風(fēng)機主要提供爐膛內(nèi)煤燃燒所需要的空氣,石灰石風(fēng)機主要提供石灰石粉進入爐膛所需要的輸送風(fēng),高壓流化風(fēng)機主要提供鍋爐回料閥、外置式換熱器的流化風(fēng)。引風(fēng)機則是將經(jīng)過尾部煙道換熱和電除塵凈化過的煙氣抽出,通過煙囪排向大氣。
變頻調(diào)速器從電網(wǎng)接收到50 Hz的交流電后,經(jīng)整流、濾波將其轉(zhuǎn)換成直流電,再將直流逆變成頻率和電壓可調(diào)的交流電,最后輸出到交流電動機,以實現(xiàn)交流電機的變速運行。電機采用變頻調(diào)速控制,能使電動機的功率因素由8l%左右提高到95%以上,使電動機的效率得到提高,這就是變頻調(diào)速方式運行可以大幅度節(jié)電的原因 。
由于鍋爐二次風(fēng)機在低負荷是通過調(diào)節(jié)人口擋板來進行調(diào)節(jié),導(dǎo)致大量的節(jié)流損失。而進行變頻改造后,變頻器是在不改變電機原有性能的前提下,根據(jù)機組負荷的變化來改變電機的供電頻率和電壓,全開風(fēng)機入口擋板,通過改變電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量,使風(fēng)機擋板內(nèi)外風(fēng)壓基本一致,降低了原來風(fēng)機定速運行的節(jié)流損耗和高速風(fēng)壓損耗,達到節(jié)能的目的。
云南大唐紅河發(fā)電公司現(xiàn)有兩臺300 MW循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,分別于2006年6月和8月相繼投產(chǎn)。鍋爐側(cè)二次風(fēng)機設(shè)計余量偏大且為恒速運行風(fēng)機。機組在低負荷時,送風(fēng)量需求減少,風(fēng)機人口擋板開度很小,風(fēng)機效率低,電耗大。因此,將鍋爐二次風(fēng)機加裝高壓變頻裝置,提高風(fēng)機運行效率,就成了300 MW CFB鍋爐節(jié)能減排的首要選擇 。
由于鍋爐二次風(fēng)機變頻改造前在低負荷是通過調(diào)節(jié)人口擋板來進行調(diào)節(jié),導(dǎo)致大量的節(jié)流損失。而進行變頻改造后,變頻器是在不改變電機原有性能的前提下,根據(jù)機組負荷的變化來改變電機的供電頻率和電壓,全開風(fēng)機人口擋板,通過改變電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量,使風(fēng)機擋板內(nèi)外風(fēng)壓基本一致,降低了原來風(fēng)機定速運行的節(jié)流損耗和高速風(fēng)壓損耗,達到節(jié)能的目的。同時,降低了風(fēng)機的運行轉(zhuǎn)速,風(fēng)機運行噪音也大幅度降低,消除了因調(diào)節(jié)擋板控制風(fēng)量而造成的管網(wǎng)內(nèi)氣流紊亂、風(fēng)量調(diào)節(jié)不準確以及管網(wǎng)振動等缺陷,延長了風(fēng)機使用壽命;風(fēng)機運行時調(diào)節(jié)風(fēng)量平滑且精度高,有利鍋爐安全、經(jīng)濟運行;技術(shù)改造投資回收周期短,技改后可創(chuàng)造很好的經(jīng)濟效益;公司在節(jié)能降耗方面前進了一大步,大幅度地降低了廠用電率,取得了顯著的社會效果和經(jīng)濟收益 。
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評分: 4.3
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐二次風(fēng)機設(shè)計都為全速運行,送風(fēng)量的調(diào)節(jié)采用改變風(fēng)機入口擋板門開度來實現(xiàn),風(fēng)機采用此種運行方式,在鍋爐低負荷運行時效率極低、電耗很高,導(dǎo)致廠用電率偏高,通過對300 MW CFB鍋爐二次風(fēng)機電機進行加裝變頻器的技術(shù)改造,尤其是在機組低負荷運行期間,能提高風(fēng)機運行效率,實現(xiàn)了廠用電率的大幅降低,達到了節(jié)電降耗的目的。且風(fēng)機運行調(diào)節(jié)平滑及精度高,有利于鍋爐安全、經(jīng)濟運行。另風(fēng)機經(jīng)變頻調(diào)速運行后,轉(zhuǎn)速下降較多,故又能延長風(fēng)機使用壽命。
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評分: 4.6
介紹了內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱托電公司)鍋爐一次風(fēng)機變頻器改造方案,并分析了變頻改造后所取得的效果,比較了采用變頻器前后的節(jié)能效果,對降低廠用電率,提高機組運行效率有一定的實際意義。通過運行實踐,得出一次風(fēng)機工頻與變頻切換的操作程序,為同類電廠鍋爐一次風(fēng)機變頻改造進行了有益的嘗試。
1、鍋爐容量為65t/h等級及以下時,每臺鍋爐應(yīng)裝設(shè)送風(fēng)機和吸風(fēng)機各1臺。65t/h等級及以下的每臺沸騰爐、循環(huán)流化床爐、鏈條爐,宜裝設(shè)1臺二次風(fēng)機。
2、鍋爐容量為130t/h時,每臺鍋爐應(yīng)裝設(shè)1臺送風(fēng)機,宜裝設(shè)2臺吸風(fēng)機。
通過吐出側(cè),向目標(biāo)物輸送冷空氣或熱空氣,從而達到空氣流通或加熱的目的。
(1)通過空氣預(yù)熱器向爐膛輸送燃燒所需的熱空氣。
(2)通過一次風(fēng)機和空氣預(yù)熱器向制粉系統(tǒng)提供干燥和輸送煤粉所需的熱空氣。
(3) 送風(fēng)機輸送的風(fēng)是由空氣預(yù)熱器出口的加熱的熱風(fēng)是二次輸送至爐膛的所以也稱二次風(fēng)機。2100433B
鍋爐燃燒流程:在爐膛的前、后墻的拱上均勻布置了46 個旋風(fēng)分離燃燒器,一次風(fēng)機將經(jīng)過空氣預(yù)熱器的熱一次風(fēng)送入磨煤機,熱一次風(fēng)攜帶雙進雙出磨煤機研磨好的煤粉、空氣混合物沿著煤粉管道輸送到燃燒器。二次風(fēng)機將通過空氣預(yù)熱器的二次風(fēng)送入爐膛前、后墻二次風(fēng)出口。從前、后墻拱上燃燒器噴射的煤粉氣流在下爐膛燃燒后火焰向上折,形成所謂的“W”型火焰。燃燒形成的煙氣隨著火焰往上經(jīng)過上部爐膛,上爐膛內(nèi)布置了屏式過熱器,它既吸收爐膛中火焰的輻射熱,又以對流方式吸收流過它的煙氣的熱量;接著煙氣流過鍋爐的水平煙道,水平煙道布置了高溫過熱器和高溫再熱器,它們主要以對流傳熱方式吸收流過它的煙氣的熱量;然后煙氣轉(zhuǎn)彎向下流動,在這里煙氣通過擋板被分為兩股平行的對流受熱煙道,這個區(qū)域稱為熱回收區(qū)。前、后兩個煙道內(nèi)分別布置了低溫過熱器、低溫再熱器,通過調(diào)節(jié)這兩個煙道內(nèi)的擋板開度來調(diào)整流入兩個煙道的煙氣流量從而達到控制再熱汽溫的目的。
在過熱系統(tǒng)中,來自汽包的飽和蒸汽流經(jīng)頂棚過熱器、包墻過熱器、低溫過熱器、可疏水式屏式過熱器及末級過熱器達到符合設(shè)計要求的過熱蒸汽出口溫度。為了消除熱偏差通常會在屏式過熱器與高溫末級過熱器之間設(shè)置聯(lián)箱進行蒸汽一次交叉混合。在屏式過熱器入口和末級過熱器入口蒸汽管道上,分別設(shè)置兩級噴水減溫器以控制過熱蒸汽溫度。末級過熱器出口主蒸汽由集箱一端引出。
過熱系統(tǒng)蒸汽流圖如圖1所示:
在過熱系統(tǒng)中,除了兩級噴水減溫器外,過熱系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)可以歸為單相受熱管來處理,它們的特點是工質(zhì)在受熱過程中不會發(fā)生相變。在鍋爐運行過程中,過熱器內(nèi)的工質(zhì)溫度、壓力、比焓和密度等熱力參數(shù)均隨時間和空間的變化而變化,是典型的分布參數(shù)環(huán)節(jié)。