硫酸法氧化鐵紅、ulf uric 濕法生產(chǎn)氧化鐵紅的過程中, acid process rod iron oxide在 亞鐵鹽制備及業(yè)鐵鹽氧化時,均 采月」硫酸所制得的氧化鐵紅產(chǎn)品。該產(chǎn)品價格較低,但產(chǎn)品 性能達不到硝酸法氧化鐵'_"-f_的水平:

硫酸法氧化鐵紅造價信息

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景勝園園林

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巨達

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中石化

t 13% 中石化四川銷售有限公司
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kg 13% 貴陽天利和化工有限公司
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中石化

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品奧

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土巴哥

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氧化鐵紅 99|1000t 1 查看價格 徐州恒隆顏料有限公司 江蘇  南京市 2017-04-26
氧化鐵紅 |7852t 2 查看價格 四川攀枝花鴻燁化工有限公司 四川  攀枝花市 2015-06-11
氧化鐵紅 95% 一等品|4579kg 2 查看價格 武漢遠城科技發(fā)展有限公司 湖北  武漢市 2015-04-22
氧化鐵顏料 橘黃色|1t 1 查看價格 廣州市勇鉅衍貿(mào)易有限公司 廣東   2017-10-20
氧化鐵紅色彩色瀝青混合料 AC-10|460m3 1 查看價格 廣州市崗坳瀝青混凝土有限公司 廣東  深圳市 2011-10-28
氧化鐵 S722|16227kg 1 查看價格 成都長信佳化工有限公司 四川  成都市 2022-03-14
氧化鐵 運河313 25kg/袋|9241t 1 查看價格 哈爾濱市南方商貿(mào)有限公司 黑龍江  哈爾濱市 2015-05-25
氧化鐵 三環(huán) 25kg/袋|7303t 1 查看價格 哈爾濱市南方商貿(mào)有限公司 黑龍江  哈爾濱市 2015-03-31

硫酸法氧化鐵紅常見問題

硫酸法氧化鐵紅文獻

氧化鐵紅的制備方法及其在涂料中的應用 氧化鐵紅的制備方法及其在涂料中的應用

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氧化鐵紅的制備方法及其在涂料中的應用

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水性涂料用氧化鐵紅色漿的分散穩(wěn)定性研究 水性涂料用氧化鐵紅色漿的分散穩(wěn)定性研究

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探討水性涂料用氧化鐵紅色漿體系中顏料含量、預分散轉(zhuǎn)速、研磨次數(shù)、分散劑及增稠劑等對其分散穩(wěn)定性的影響,確定了該體系的顏料含量、制備工藝以及相關助劑的種類和用量。當顏料含量為60%、顏料分散轉(zhuǎn)速為3000 r/min時,選用分散劑SN-Dispersant 5034和增稠劑SMP-HV2與DSX AS 1130,研磨4次后,所制得的色漿具有良好的貯存穩(wěn)定性,以此色漿制備的鐵紅色漆具有良好的分散性能和貯存穩(wěn)定性。

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1.有露天開采也有地下開采。前者多為山坡露天,臺階式采礦;后者開采方法多數(shù)礦山采用豎井開拓或斜井開拓,并以房柱采礦法為主,其次為全面采礦法。開采工藝流程見“磷塊巖”。我國絕大多數(shù)石膏礦山采用手選法,有的礦山生產(chǎn)礦石不加任何選別,采出礦石即為礦產(chǎn)品。將天然石膏礦除凈雜質(zhì)、泥土經(jīng)煅燒磨粉而成。

2.氨堿法制堿的副產(chǎn)物(氯化鈣)中加入硫酸鈉,反應物經(jīng)精制而得二水硫酸鈣。

3.制造有機酸時的副產(chǎn)物。例如:制造草酸時副產(chǎn)物草酸鈣用硫酸分解,再經(jīng)精制而得二水硫酸鈣。

4.將試劑級硫酸鈣加到硫酸銨水溶液中 ( 氯化鈣過量) ,進行反應。

當沉淀完全后,靜置澄清,水洗沉淀5~6次,吸濾后再用水洗至溶液NH4 離子含量合格 ( 用奈氏試劑檢驗) ,于60~70℃干燥,即得化學純硫酸鈣。要制取無水硫酸鈣,可將二水合物在200℃加熱至恒重。

5.水壓熱法 將質(zhì)量分數(shù)小于2%的二水石膏懸浮液加到水壓熱器中處理,在飽和蒸汽壓下,二水石膏變?yōu)榧毿♂槧畹陌胨啵俳?jīng)晶型穩(wěn)定化處理,得到半水硫酸鈣晶須。

6.常壓酸化法 在一定溫度下,高濃度二水硫酸鈣懸浮液在酸性溶液中可以轉(zhuǎn)變成針狀或纖維狀半水硫酸鈣晶須。還有專利報道了利用氨堿廢液廠與鹵水制造硫酸鈣晶須。具體方法是將氨堿廠蒸氨廢液與制鹽鹵水混合先制得二水硫酸鈣,再由二水硫酸鈣通過常壓酸化法制得半水硫酸鈣晶須。

【學員問題】中和循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水?

【解答】中和循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水

某磷化公司年產(chǎn)2萬余噸硫酸的硫酸車間,系采取投資較少,工藝較簡單的沸騰焙燒,文、泡、文水洗凈化,一轉(zhuǎn)一吸工藝流程的小型硫酸生產(chǎn)裝置,由于該工藝流程中凈化工段為水洗流程,故在硫酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量帶礦塵的含酸廢水,排放至河道中,不僅淤塞航道,而且也嚴重污染了水質(zhì)。屬于淮河流域污染企業(yè),環(huán)保部分下達限期治理通知后,該公司經(jīng)過科研部分論證,經(jīng)篩選采用中和、循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水,取得了明顯效果。

1、處理前廢水排放量及污染分析

硫酸車間排放的廢水經(jīng)檢測,其廢水排放量為35~50m3/h,其中排出礦塵約350~450kg/h,SO2約4~7kg/h,SO3約30~60kg/h,含砷量因礦種而異,檢測也嚴重超標,排放廢水的溫度在45℃左右,pH值約1.5,總酸度為2.06,懸浮物1538為mg/L.

2、硫酸車間凈化工段工藝操縱原理

來自沸騰焙燒爐約850℃的高溫含塵氣體經(jīng)2級除塵及冷卻降溫后,爐氣溫度仍高達350℃左右,仍還有少量渣塵,為滿足工藝要求,需對此高溫含塵氣體進行洗滌冷卻,凈化工段承擔洗滌冷卻的設備計3臺,即第一文丘里洗滌器、泡沫塔、第二文丘里洗滌器。高溫含塵氣體首先進進第一文丘里洗滌器,經(jīng)與該設備送進的大量冷卻水接觸換熱后,氣體溫度降至50~60℃,同時第一文丘里洗滌器也除掉盡大部分氣體含塵,由此產(chǎn)生約10~15m3/h的廢水,經(jīng)第一文丘里冷卻除塵后的氣體再進泡沫塔,泡沫塔的主要作用是進一步降溫將原始SO3酸霧的顆粒變大,氣體經(jīng)泡沫塔處理后,溫度降至30~40℃,并同時產(chǎn)生約18~25m3/h的廢水。經(jīng)泡沫塔處理后的氣體,此時溫度及含塵量已大為降低,溫度約30~40℃,含塵量僅為原來的3%~5%,但氣體所含的SO3量仍較大,故再進進第二文丘里洗滌器進行洗滌,以除凈爐氣中所含的SO3酸霧,由此產(chǎn)生7~10m3/h廢水。

3、適度中和、循環(huán)使用處理廢水工藝的原理

如上所述,凈化工段操縱的目的,是冷卻降溫、除塵及除往SO3酸霧,而要達到這一目的必須使用大量的冷卻水。該工藝使用的冷卻水在水質(zhì)上卻無特殊要求。因此,把凈化工段排出的廢水經(jīng)中和沉淀,冷卻降溫后再返回凈化工段循環(huán)使用,從理論、工藝要求上講,應該是可行的。但是,假如完全中和掉水中的酸性,必將天生大量的硫酸鈣、亞硫酸鈣。而硫酸鈣很輕易積聚在管道及設備上而引起管道設備堵塞。因此,采取適度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循環(huán)水是酸性,減少設備的結(jié)垢。

其工藝流程如下:

石灰乳與酸性廢水反應天生硫酸鈣、亞硫酸鈣、砷酸鈣、亞砷酸鈣,從而達到除硫、除砷的目的。

4、適度中和循環(huán)使用工藝的具體操縱

來自凈化工段的含塵廢水的pH值為1.5左右,使其在未沉淀前投加10%濃度的石灰乳,待其pH值升到3~4,再經(jīng)一級沉淀、二級沉淀,再流進凈水池,此時廢水中懸浮物除掉90%以上,廢水的溫度也從高于40℃降到30℃。用1#泵將凈水泵至冷卻塔冷卻降溫后,水溫降到20℃。因循環(huán)水中含有大量被溶解的鈣鹽,如不經(jīng)處理,由于凈化工段溫度較高,因水溫升高而使鈣鹽溶解度降低,會引起設備的結(jié)垢而堵塞設備。因此,在2#泵前的調(diào)節(jié)池內(nèi)滴加少量阻垢劑(ATMP),以防設備中鈣鹽因結(jié)垢而引起堵塞。由于水始終處于循環(huán)使用狀態(tài),在使用過程中鈣鹽的濃度會不斷增加,假如不能采取控制其濃度的辦法,終極由于水中的鈣鹽達到飽和而不能使用,導致循環(huán)使用工藝失效。而采取分流部分循環(huán)水,補充部分新鮮水的辦法,即將部分循環(huán)水用于焙燒工段的高溫爐渣、灰塵的冷卻降溫增濕。由于循環(huán)水中始終不斷地補充部分新鮮水,循環(huán)水中鈣鹽的濃度得到控制,循環(huán)水又不斷地被加進阻垢劑,設備的結(jié)垢堵塞現(xiàn)象就不會出現(xiàn)。

5、運行結(jié)果

(1)實現(xiàn)廢水循環(huán)使用,在循環(huán)水量上保持了平衡;

(2)循環(huán)水的水質(zhì)及水溫完全滿足硫酸生產(chǎn)的工藝要求;

(3)廢水實現(xiàn)了封閉循環(huán),達到零排放,廢水的pH值由處理前的1.5升至約5,懸浮物由處理前的1583mg/L降至19mg/L,污水總酸度由處理前的2.06mg/L降至0.8mg/L,廢水溫度由處理前的40℃~45℃降至約20℃。只要控制好水的溫度、pH、水質(zhì)、水量4個環(huán)節(jié),適度中和循環(huán)工藝在處理硫酸生產(chǎn)廢水方面是一種投資較少,操縱簡單的處理方案。減少甚至可達到廢水污染物“零排放”,具有明顯的環(huán)境效益和社會效益。

以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

基本信息

標準號 StandardNo: GB/T 4334.5-2000;

中文標準名稱StandardTitle in Chinese:不銹鋼 硫酸-硫酸銅腐蝕試驗方法;

英文標準名稱:Method of copper sulfate-sulfuric acid test for stainless steels;

發(fā)布日期IssuanceDate :2000-10-25;

實施日期ExecuteDate:2001-09-01;

首次發(fā)布日期FirstIssuance Date :1984-04-09;

標準狀態(tài)StandardState :廢止;

復審確認日期ReviewAffirmance Date :2004-10-14;

計劃編號Plan No:

代替國標號ReplacedStandard :GB/T 4334.5-1984;

被代替國標號ReplacedStandard:GB/T 4334-2008;

廢止時間RevocatoryDate :2009-05-01;

采用國際標準號AdoptedInternational Standard No: JIS G 0575:1980;

采標名稱AdoptedInternational Standard Name:

采用程度ApplicationDegree : EQV;

采用國際標準AdoptedInternational Standard : 其他;

國際標準分類號(ICS) :77.040.99;

中國標準分類號(CCS) :H25;

標準類別StandardSort:方法;

標準頁碼Number ofPages:

標準價格(元)Price(¥) :10;

主管部門Governor :中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會;

歸口單位TechnicalCommittees :全國鋼標準化技術委員會;

起草單位DraftingCommittee:冶金部鋼鐵研究總院。

2100433B

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