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陶瓷生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水。包括設(shè)備冷卻水,設(shè)備、原料及地面沖洗水和空氣處理用水等。主要成分為黏土顆粒,污染物濃度3~10克/升。
工業(yè)廢水檢測項目:水溫,臭,電導(dǎo)率,透明度,pH值,全鹽量,色度,濁度,懸浮物,酸度,堿度,,總汞,銅,鋅,鉛,鎘,鎳,鐵,錳,鈹,總鉻,鉀,鈉,鈣,鎂,總硬度,總砷,硒,鋇,鉬,鈷,溶解氧,氨氮,亞...
用德豐第三代污水處理菌進行處理,沒有殘留。
那就用活性污泥法吧。整個過程為通過粗格刪的原污水經(jīng)過污水提升泵提升后,經(jīng)過格刪或者篩率器,之后進入沉砂池,經(jīng)過砂水分離的污水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理)。初沉池的出水進入生物處理設(shè)備(...
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論述了脫氨加生化處理工藝處理陶瓷生產(chǎn)廢水的原理,描述了應(yīng)用該工藝處理陶瓷生產(chǎn)廢水的工藝過程。
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1 1 緒 論 1.1 設(shè)計的目的和意義 了解陶瓷生產(chǎn)廢水中污染物特征及其環(huán)境危害性, 掌握目前處理陶瓷生產(chǎn)廢水的主 要技術(shù)路線和工藝流程,分析設(shè)計任務(wù)給定的陶瓷生產(chǎn)廢水水質(zhì)、水量特點及其排放規(guī) 律,根據(jù)其特點并結(jié)合陶瓷生產(chǎn)廢水處理方法設(shè)計一套生化結(jié)合物化的綜合工藝進行處 理,處理規(guī)模達到 300 噸 /天。分析該工藝處理陶瓷生產(chǎn)廢水的可行性,根據(jù)設(shè)計步驟 計算處理設(shè)施的尺寸,按照工程規(guī)范繪制工程圖。設(shè)計的處理設(shè)施能夠達到相應(yīng)的排放 標準,可作為一般陶瓷生產(chǎn)廢水處理工程設(shè)施的技術(shù)參考。 1.2 陶瓷廢水工程設(shè)計的背景及投資的必要性 隨著近些年來建筑業(yè)的發(fā)展 ,對建筑陶瓷的需求量也日益增大 , 建筑陶瓷的快速發(fā) 展, 僅珠江三角洲的佛山地區(qū)現(xiàn)有近 400 家陶瓷廠 ,規(guī)模較大的也有 100 多家 ,主要分布 在佛山、南海、順德、高明等市。由于陶瓷生產(chǎn)行業(yè)廢水排放量大 ,增多懸浮物含量高 ,
【學(xué)員問題】生產(chǎn)廢水的污泥處理?
【解答】污水處理工藝中,污泥的處理是一個重要的內(nèi)容。
生活污水處理產(chǎn)生的污泥一般由比較松散的小塊物質(zhì)組成,含水率較高,污泥容積可達其所含固體容積的數(shù)十倍,污泥中含有大量的有機物和有害物,而且可能含有危險的病原菌、寄生蟲卵等。加之污泥的性質(zhì)很不穩(wěn)定,極易腐化,造成二次污染,故需及時處理,使含有病原菌、散發(fā)臭味的腐化物質(zhì)數(shù)量減少并使其分解。
水解池中產(chǎn)生的污泥性質(zhì)較為穩(wěn)定,且沉降性能良好。對于城市住宅區(qū)的污泥處理,可調(diào)用抽糞車定期清理,外運填埋。
而對于對生產(chǎn)廢水的前期處理中產(chǎn)生的化學(xué)沉淀物,需設(shè)專用污泥處理設(shè)施對其進行處理,由于生產(chǎn)廢水處理中產(chǎn)生的污泥主要成分為磷酸鈣,可將其作為磷肥加以利用。臭味與噪音控制
廢水處理站的臭味是客觀存在的,對于工藝設(shè)計者來說,保持廢水在好氧構(gòu)筑物不發(fā)生局部厭氧是很重要的;在企業(yè)生產(chǎn)初期,可能由于廢水排放量較少而導(dǎo)致酸化水解池的停留時間增加,工藝自動由酸化轉(zhuǎn)變?yōu)閰捬醵a(chǎn)生的沼氣,可根據(jù)要求回收利用或者燃燒處理排放;在管理方面,即時處理清撈出的固體廢棄物則是消除臭味的重要手段。
處理站的噪聲主要來自于曝氣池所需的鼓風(fēng)機,消除其影響有以下措施:鼓風(fēng)機盡量安裝在隔音效果較好的構(gòu)筑物內(nèi),或采用淹沒式曝氣等方式;選擇鼓風(fēng)機時盡量選用轉(zhuǎn)速低的風(fēng)機;鼓風(fēng)機的進出口安裝消音器;在鼓風(fēng)機房內(nèi)部的墻面上安裝隔音板、使用雙層隔音玻璃、專門的進風(fēng)口等可消除噪音的影響。工藝分析
該工藝有以下優(yōu)點:
a)微生物濃度高、生物活性高、容積負荷高;
b)處理效率快,總水力停留時間少于其它同類工藝;
c)運行穩(wěn)定可靠,搞負荷沖擊能力強;
d)能耗低,出水水質(zhì)好,并有脫氮除磷功能;
e)以廢治廢,用酸性的酸洗廢水中和化學(xué)沉淀后的堿性磷化廢水,將廢棄物資源化;
f)操作環(huán)境噪聲小、環(huán)境清爽;
g)污泥產(chǎn)量少、不必回流、不膨脹、易于維護管理。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學(xué)員問題】中和循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水?
【解答】中和循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水
某磷化公司年產(chǎn)2萬余噸硫酸的硫酸車間,系采取投資較少,工藝較簡單的沸騰焙燒,文、泡、文水洗凈化,一轉(zhuǎn)一吸工藝流程的小型硫酸生產(chǎn)裝置,由于該工藝流程中凈化工段為水洗流程,故在硫酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量帶礦塵的含酸廢水,排放至河道中,不僅淤塞航道,而且也嚴重污染了水質(zhì)。屬于淮河流域污染企業(yè),環(huán)保部分下達限期治理通知后,該公司經(jīng)過科研部分論證,經(jīng)篩選采用中和、循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水,取得了明顯效果。
1、處理前廢水排放量及污染分析
硫酸車間排放的廢水經(jīng)檢測,其廢水排放量為35~50m3/h,其中排出礦塵約350~450kg/h,SO2約4~7kg/h,SO3約30~60kg/h,含砷量因礦種而異,檢測也嚴重超標,排放廢水的溫度在45℃左右,pH值約1.5,總酸度為2.06,懸浮物1538為mg/L.
2、硫酸車間凈化工段工藝操縱原理
來自沸騰焙燒爐約850℃的高溫含塵氣體經(jīng)2級除塵及冷卻降溫后,爐氣溫度仍高達350℃左右,仍還有少量渣塵,為滿足工藝要求,需對此高溫含塵氣體進行洗滌冷卻,凈化工段承擔(dān)洗滌冷卻的設(shè)備計3臺,即第一文丘里洗滌器、泡沫塔、第二文丘里洗滌器。高溫含塵氣體首先進進第一文丘里洗滌器,經(jīng)與該設(shè)備送進的大量冷卻水接觸換熱后,氣體溫度降至50~60℃,同時第一文丘里洗滌器也除掉盡大部分氣體含塵,由此產(chǎn)生約10~15m3/h的廢水,經(jīng)第一文丘里冷卻除塵后的氣體再進泡沫塔,泡沫塔的主要作用是進一步降溫將原始SO3酸霧的顆粒變大,氣體經(jīng)泡沫塔處理后,溫度降至30~40℃,并同時產(chǎn)生約18~25m3/h的廢水。經(jīng)泡沫塔處理后的氣體,此時溫度及含塵量已大為降低,溫度約30~40℃,含塵量僅為原來的3%~5%,但氣體所含的SO3量仍較大,故再進進第二文丘里洗滌器進行洗滌,以除凈爐氣中所含的SO3酸霧,由此產(chǎn)生7~10m3/h廢水。
3、適度中和、循環(huán)使用處理廢水工藝的原理
如上所述,凈化工段操縱的目的,是冷卻降溫、除塵及除往SO3酸霧,而要達到這一目的必須使用大量的冷卻水。該工藝使用的冷卻水在水質(zhì)上卻無特殊要求。因此,把凈化工段排出的廢水經(jīng)中和沉淀,冷卻降溫后再返回凈化工段循環(huán)使用,從理論、工藝要求上講,應(yīng)該是可行的。但是,假如完全中和掉水中的酸性,必將天生大量的硫酸鈣、亞硫酸鈣。而硫酸鈣很輕易積聚在管道及設(shè)備上而引起管道設(shè)備堵塞。因此,采取適度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循環(huán)水是酸性,減少設(shè)備的結(jié)垢。
其工藝流程如下:
石灰乳與酸性廢水反應(yīng)天生硫酸鈣、亞硫酸鈣、砷酸鈣、亞砷酸鈣,從而達到除硫、除砷的目的。
4、適度中和循環(huán)使用工藝的具體操縱
來自凈化工段的含塵廢水的pH值為1.5左右,使其在未沉淀前投加10%濃度的石灰乳,待其pH值升到3~4,再經(jīng)一級沉淀、二級沉淀,再流進凈水池,此時廢水中懸浮物除掉90%以上,廢水的溫度也從高于40℃降到30℃。用1#泵將凈水泵至冷卻塔冷卻降溫后,水溫降到20℃。因循環(huán)水中含有大量被溶解的鈣鹽,如不經(jīng)處理,由于凈化工段溫度較高,因水溫升高而使鈣鹽溶解度降低,會引起設(shè)備的結(jié)垢而堵塞設(shè)備。因此,在2#泵前的調(diào)節(jié)池內(nèi)滴加少量阻垢劑(ATMP),以防設(shè)備中鈣鹽因結(jié)垢而引起堵塞。由于水始終處于循環(huán)使用狀態(tài),在使用過程中鈣鹽的濃度會不斷增加,假如不能采取控制其濃度的辦法,終極由于水中的鈣鹽達到飽和而不能使用,導(dǎo)致循環(huán)使用工藝失效。而采取分流部分循環(huán)水,補充部分新鮮水的辦法,即將部分循環(huán)水用于焙燒工段的高溫爐渣、灰塵的冷卻降溫增濕。由于循環(huán)水中始終不斷地補充部分新鮮水,循環(huán)水中鈣鹽的濃度得到控制,循環(huán)水又不斷地被加進阻垢劑,設(shè)備的結(jié)垢堵塞現(xiàn)象就不會出現(xiàn)。
5、運行結(jié)果
(1)實現(xiàn)廢水循環(huán)使用,在循環(huán)水量上保持了平衡;
(2)循環(huán)水的水質(zhì)及水溫完全滿足硫酸生產(chǎn)的工藝要求;
(3)廢水實現(xiàn)了封閉循環(huán),達到零排放,廢水的pH值由處理前的1.5升至約5,懸浮物由處理前的1583mg/L降至19mg/L,污水總酸度由處理前的2.06mg/L降至0.8mg/L,廢水溫度由處理前的40℃~45℃降至約20℃。只要控制好水的溫度、pH、水質(zhì)、水量4個環(huán)節(jié),適度中和循環(huán)工藝在處理硫酸生產(chǎn)廢水方面是一種投資較少,操縱簡單的處理方案。減少甚至可達到廢水污染物“零排放”,具有明顯的環(huán)境效益和社會效益。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
采用物理、化學(xué)、生物等處理方法,使生產(chǎn)廢水達到相應(yīng)排放標準的過程。