由于自熔性球團(tuán)生產(chǎn)中配加了石灰石粉,盡管膨潤土配比比生產(chǎn)酸性球時(shí)降低了0.5 %,但混合料的成球性能得到改善。特別是第二次試驗(yàn), 隨著操作的不斷熟練,造球作業(yè)基本正常,生球落下強(qiáng)度明顯提高,平均達(dá)到5.2 次/0.5 m ,比酸性生球提高2 次/0.5 m 。從成球速度和生球粒度來看,配加石灰石粉后,成球速度快、生球粒度變化快。在球盤打水不及時(shí)或量小的情況下,生球粒度在2min 左右即變小, 而打水量偏大時(shí),3 min 左右生球粒度就變大,因此, 必須強(qiáng)化造球操作,及時(shí)調(diào)整打水量。第二次試驗(yàn)期間,雖然生球粒度仍然變化快、波動大, 但經(jīng)過第一次試驗(yàn)摸索了一定的操作經(jīng)驗(yàn),生球(10 ~ 16 mm)粒度合格率平均為73.64 %,比第一次試驗(yàn)提高了7.51 %, 達(dá)到了酸性球生產(chǎn)的水平。試驗(yàn)表明,隨石灰石粉的加入,混合料水分降低,當(dāng)?shù)陀?.5 %時(shí), 成球速度減慢,生球落下次數(shù)降低。為保證良好的成球性能, 混合料預(yù)加水混勻并穩(wěn)定水分在8.0 %~ 9.5 %之間是很有必要的。
通過控制鏈篦機(jī)料層厚度、提高熱工溫度和環(huán)冷鼓風(fēng)風(fēng)量三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié),同時(shí)穩(wěn)定各工序的生產(chǎn)操作,以穩(wěn)定求高質(zhì)量, 使環(huán)冷機(jī)內(nèi)結(jié)塊情況明顯好轉(zhuǎn);生產(chǎn)的自熔性球團(tuán)礦質(zhì)量比較好,進(jìn)一步證明鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)工藝能夠滿足自熔性球團(tuán)生產(chǎn)的需求。
鏈篦機(jī)機(jī)速控制在2 m/min以下、料層厚度低于170 mm ,即預(yù)熱時(shí)間控制在10.5 min以上時(shí),干球焙燒質(zhì)量比較穩(wěn)定,干球FeO 含量能夠穩(wěn)定在5.5 %以下。
鏈篦機(jī)煙罩高溫點(diǎn)溫度應(yīng)控制在1030 ~ 1050 ℃;回轉(zhuǎn)窯高溫點(diǎn)溫度應(yīng)控制在1100 ~ 1150 ℃。
自熔性球團(tuán)生產(chǎn)必須有效提高環(huán)冷鼓風(fēng)風(fēng)量,這是解決環(huán)冷機(jī)結(jié)塊的有效方法,同時(shí)要保證球團(tuán)礦亞鐵含量的穩(wěn)定。
試驗(yàn)表明, 穩(wěn)定工藝線上物料的FeO含量非常重要, 干球FeO 要穩(wěn)定在5.5 %以下,窯內(nèi)球FeO 應(yīng)穩(wěn)定在2 %以下,從而減輕或避免球團(tuán)在環(huán)冷機(jī)內(nèi)的二次氧化放熱現(xiàn)象。 2100433B
單獨(dú)用作高爐原料時(shí),可以不加或少加熔劑。自熔性球團(tuán)礦一般含鐵62%左右,并含有CaO、MgO、SiO2、A12O3等,用同樣的細(xì)鐵精礦生產(chǎn)的自熔性球團(tuán)礦與酸性球團(tuán)礦相比較,前者含鐵量較低、含硫較高。自熔性球團(tuán)礦的氣孔率較高,一般在25%左右,強(qiáng)度較低,但單個(gè)球的抗壓強(qiáng)度也能達(dá)到2000N以上,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)可達(dá)95%(ISO標(biāo)準(zhǔn));真密度與原料的含鐵量和球團(tuán)礦的堿度有關(guān),在4.5左右;視密度與氣孔率關(guān)系密切在3.4左右。結(jié)晶良好的自熔性球團(tuán)礦呈鋼灰色,條痕為紅褐色。
自熔性球團(tuán)礦的礦物組成和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,但仍以赤鐵礦(Fe2O3)為主,赤鐵礦連晶是其固結(jié)的基本形式。鐵酸鈣(CaO·Fe2O3)為主要的黏結(jié)相。少量的硅灰石(CaO·SiO2)和正硅酸鈣(2CaO·SiO2)分布在赤鐵礦、鐵酸鈣顆粒之間的渣相中。由于自熔性球團(tuán)礦液相較多,受表面張力的作用,氣孔多呈圓形,且比酸性球團(tuán)礦的氣孔大,氣孔率也較高,因而強(qiáng)度較低。但是仍能滿足運(yùn)輸、貯存和高爐冶煉工藝的要求。它的還原性好,除了氣孔率較高的原因外,它的主要礦物赤鐵礦和鐵酸鈣都是易還原的礦物。特別是高溫還原性明顯地優(yōu)于酸性球團(tuán)礦。實(shí)驗(yàn)研究表明:自熔性球團(tuán)礦在高溫下(>1200℃)還原時(shí),試樣的表面與中心同時(shí)出現(xiàn)金屬鐵,鐵酸鈣被還原時(shí)析出的CaO與SiO2結(jié)合,形成正硅酸鈣(2CaO·SiO2),從而避免了SiO2與FeO形成大量的液態(tài)渣相,并提高其還原性,試樣中SiO2含量愈低,其高溫還原性愈好。自熔性球團(tuán)礦的還原膨脹率較高,但只要含堿金屬不高,焙燒制度適宜,其還原膨脹率可以控制在允許的范圍之內(nèi)(不大于20%)。自熔性球團(tuán)礦的焙燒溫度區(qū)間較窄,對焙燒工藝制度要求嚴(yán)格,單位產(chǎn)品的燃料消耗較高。
煉鐵為什么要先將精粉做成球團(tuán)礦或燒結(jié)礦,另球團(tuán)礦和燒結(jié)礦有什么區(qū)別!
主要是為了入爐后的爐料透氣性、融化性和品位,燒結(jié)礦和球團(tuán)礦都要加熔劑,并且都是多孔結(jié)構(gòu),所以透氣性和融化性能都比塊礦好,粉礦是不能直接入爐的,透氣性太差。燒結(jié)礦燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)出來的,球團(tuán)礦是豎爐焙燒出來的...
是根據(jù)豎爐火道口的賠燒面積來分的,8平方米就是火道口的賠燒面積有8平方米~
誰能說說,精粉、粗粉、塊礦、球團(tuán)的區(qū)別和用途
不知道你想問什么礦,鐵礦?這個(gè)比較常用,其它的,其實(shí)也差不多。區(qū)別:顧名思義,最直觀的,用肉眼可以區(qū)別的就是尺寸(粒度)和外形啦,精粉一般幾微米或更細(xì);精粉就是幾百微米到幾十毫米;塊礦的粒度要更大一些...
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本文以新興鑄管新疆有限公司球團(tuán)生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈控制為列,重點(diǎn)介紹球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯在工藝操作過程中的結(jié)圈控制,風(fēng)、煤、燃?xì)庵g的調(diào)整,在確保質(zhì)量的前提下,提高球團(tuán)礦產(chǎn)能,延緩回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈;通過對回轉(zhuǎn)窯窯尾縮口尺寸的調(diào)整、燃燒器改造等工藝裝備的改造,為工藝提高產(chǎn)能、延緩回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈提供有利條件.
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韶關(guān)鋼鐵煉鋼部改進(jìn)冶煉方法,用性價(jià)比高的進(jìn)口球團(tuán)礦代替性價(jià)比低的廢鋼進(jìn)行冶煉,鋼鐵料消耗由上半年的1079kg/t降至現(xiàn)在的1065kg/t。鋼鐵料消耗占煉鋼部煉鋼成本的80%以上,為優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本,煉鋼部多次嘗試用性價(jià)比高的礦石代替性價(jià)比低的廢鋼進(jìn)行冶煉。然而試驗(yàn)過程并不順利,由于操作難度變大,稍微控制不好就會出現(xiàn)噴濺,導(dǎo)致金屬損失和工藝設(shè)備事故增加,反而增加了成本。而對困難,煉鋼部從提高員工的操作水平抓起,逐步對操作工藝進(jìn)行改進(jìn),在各崗位推行精細(xì)化操作。
自熔性燒結(jié)礦堿度( CaO /SiO2) 與高爐爐渣堿度相當(dāng),一般為0. 9 ~ 1. 2。自熔性燒結(jié)礦的含鐵礦物主要為磁鐵礦、赤鐵礦,主要黏結(jié)相礦物有鈣鐵橄欖石( CaOx ·FeO2 - x ·SiO2) 、鐵酸一鈣( CaO·Fe2O3) 、硅酸二鈣( 2CaO·SiO2) 。這種燒結(jié)礦的還原性及軟熔性較酸性燒結(jié)礦好,在高爐單獨(dú)使用該礦冶煉生鐵時(shí),可少加熔劑,能使煉鐵焦比下降、產(chǎn)量提高。但是自熔性燒結(jié)礦的機(jī)械強(qiáng)度差、粉末多,不利于高爐強(qiáng)化煉鐵,因而正在逐步被高堿度燒結(jié)礦所取代。由于近來球團(tuán)礦和天然塊礦的成本相對較高,大量使用球團(tuán)礦或塊礦會導(dǎo)致鐵水成本升高,企業(yè)的生產(chǎn)效益下降,因此新鋼對自熔性燒結(jié)進(jìn)行了燒結(jié)試驗(yàn)研究 。
1) 燒結(jié)礦堿度為1. 00 時(shí)的燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)明顯優(yōu)于堿度為0. 8 時(shí)的燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
2) 與堿度為1. 85 的高堿度燒結(jié)相比,堿度為1. 00 的自熔性燒結(jié)固體能耗相當(dāng),但其產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)明顯更低: 垂直燒結(jié)速度降低4. 33 mm/min,成品率降低1. 09%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和利用系數(shù)分別降低9. 39%和0. 22 t /( m2·h) 。
3) 與堿度為1. 85 的高堿度燒結(jié)相比,堿度為1. 00的自熔性燒結(jié)礦的低溫還原粉化指數(shù)RDI 3. 15明顯更差,從83. 84%下降到到55. 91%,還原度指數(shù)RI 也下降3. 65% 。2100433B
與高堿度燒結(jié)( 堿度為1. 85) 相比,自熔性燒結(jié)( 堿度為1. 00) 的固體燃耗相當(dāng),而適宜水分更高,產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)明顯偏低,其中垂直燒結(jié)速度和利用系數(shù)分別降低了4. 33 mm/min 和0. 22t /( m2·h) ,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度也降低了9. 39%。
在混合料水分和燃料配比均為最佳的條件下,堿度分別為1. 85,1. 00 和0. 80 的燒結(jié)礦冶金性能。與高堿度燒結(jié)礦相比,自熔性燒結(jié)礦的低溫還原粉化指數(shù)RDI 3. 15明顯更差,且還原度指數(shù)RI 更低 。