中文名 | 鐵水罐脫硅 | 外文名 | desiliconization in iron ladle |
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所屬學(xué)科 | 冶金學(xué) | 公布時(shí)間 | 2019年 |
《冶金學(xué)名詞》第二版。 2100433B
在預(yù)處理站將脫硅劑噴吹到鐵水罐中進(jìn)行脫硅的方法。
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水罐發(fā)生了多次的變化,水罐變成銀罐是因?yàn)椋盒」媚镂顾o小狗喝,即小姑娘的善良讓水罐變成銀罐。詳析:水罐發(fā)生了多次的變化:第一次由水罐變成銀罐,是因?yàn)樾」媚镂顾o小狗喝——善良如銀);第二次由銀罐變成金...
有罐沒罐,各有利弊:沒有壓力罐,好處是不存壓力罐的二次污染問題,易于安裝,不足之處是①出水太慢,400G的機(jī)器,接一壺水要等2-5分鐘,接一鍋水要等5-10分鐘,誰有耐心和時(shí)間等呢?②由于每次制水的時(shí)...
答:套最大規(guī)格的水箱子目,乘以適當(dāng)?shù)南禂?shù)。
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為了減少鐵水在運(yùn)輸過程中的溫降,鞍鋼煉鐵廠采用了絕熱保溫型鐵水罐。使用結(jié)果表明,比普通罐減少鐵水溫降6~8℃(鐵水運(yùn)輸時(shí)間90min,每晝夜運(yùn)行3~4次)。若罐口加保溫材料(或加罐蓋保溫)效果更好,可減少鐵水溫降30~35℃,節(jié)能效果十分顯著。
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煉鋼脫硫鐵水罐罐口積渣嚴(yán)重,為此設(shè)計(jì)制作了積渣清理裝置,提高了鐵水的收得率和操作的安全性,降低了工人的勞動量,取得了顯著效果。
按處理場所不同分為在高爐出鐵過程中連續(xù)脫硅和在鐵水罐(或魚雷車)中間歇處理兩種;按加入方法有自然落下的上置法,噴槍在鐵水面上的頂噴法和噴槍插入鐵水的噴吹法等;按攪拌方法有吹氣攪拌、鐵水落下流攪拌、噴吹的氣粉流攪拌和葉輪攪拌。脫硅方式的選擇主要根據(jù)鐵水含硅量、要求處理后的含硅量和已有設(shè)備限制等條件來確定。若鐵水含硅量大于0.45%~0.50%,應(yīng)設(shè)置高爐爐前脫硅。若鐵水需預(yù)處理脫磷、脫硫,需先在鐵水罐中脫硅,將含硅量降至0.10%~0.15%以下。
出鐵場脫硅 有的脫硅劑以皮帶或溜槽自然落下加入鐵水溝,經(jīng)鐵水落下流將脫硅劑卷入進(jìn)行反應(yīng)。有的鐵水溝有落差,脫硅劑高點(diǎn)加入,過落差點(diǎn)有一段反應(yīng)距離,再設(shè)置撇渣器將脫硅渣分離。硅含量可由0.50%降至0.20%,錳也有下降。有的脫硅劑以加速添加方式進(jìn)行。一種為插入鐵水的噴槍,以高速氣粉流噴入,噴槍處鐵水溝改造為圓形反應(yīng)坑。噴槍為橫吹4孔;另一種噴槍在鐵水面上,以高速氣粉流向鐵水投射。有的投射點(diǎn)在鐵水溝,該處改造為較寬較深的反應(yīng)室。有的投射點(diǎn)在擺動流嘴處。這些加速添加方式都改善了反應(yīng)的動力學(xué)條件。同時(shí)還需克服噴濺過大、耐火材料侵蝕等問題。
鐵水罐脫硅 這種脫硅在專門預(yù)處理站進(jìn)行。采用插入鐵水的噴槍脫硅。脫硅劑粒度為—40~—100目,處理溫度低(約1320℃左右),需加氧槍面吹(距鐵水面200mm左右),防止溫度下降。當(dāng)氣體氧/固體氧在0.3~0.5范圍時(shí),平均脫硅量0.59%,鐵水處理后溫度基本不變,氣體氧用量相當(dāng)于1.4~2.0m3/t。若上述比值增至0.6~1.0,平均脫硅量0.48%,則處理后平均升溫50℃左右。與高爐爐前脫硅相比,高爐前脫硅不需增加脫硅時(shí)間和工序,熱損失少,鐵水溫降不大。處理溫度較鐵水罐脫硅高100℃左右,但鐵水罐裝入量減少10%~30%,出鐵中的硅含量,鐵流大小和溫度較難控制,影響了脫硅效率的穩(wěn)定性。從設(shè)備上看,爐前脫硅隨出鐵溝的設(shè)置需多點(diǎn)處理,設(shè)備費(fèi)用高。但不需新建廠房。
為了給煉鋼提供成分穩(wěn)定的低硅鐵水,必須根據(jù)出鐵時(shí)的硅含量和出鐵速度確定和控制脫硅劑的輸送速度和添加量。典型的控制系統(tǒng)包括高爐熱控制模型預(yù)報(bào)鐵水含硅量,出鐵期間硅含量在線快速分析,再根據(jù)煉鋼要求的含硅量控制脫硅劑加入量。硅含量的快速分析已開發(fā)多種,生產(chǎn)已采用的有兩種:一種為將圓片狀試樣夾在兩電極間,其間溫差200℃,電極間熱電勢隨硅含量增加而上升。測量范圍是0~1.5%Si,精度σ=0.02%。插入試樣至顯示結(jié)果需50s。另一種為固體電解質(zhì)定硅探頭,其結(jié)構(gòu)為Cr·Cr2O3//ZrO2—MoO//SiO2/Si(鐵中),用鉬絲作
高溫導(dǎo)線。當(dāng)固體電解質(zhì)外套石英管SiO2與鐵水中硅平衡時(shí),有如下關(guān)系:
[Si] 2[O]=(SiO2)
從測定固體電解質(zhì)/鐵水/石英套管間氧的活度得出相應(yīng)的硅含量,即硅含量與輸出電勢(毫伏值)的關(guān)系。用此方法控制調(diào)節(jié)脫硅劑加入量的效果是:目標(biāo)硅為0.05%~0.12%時(shí),命中率由46%提高至77%,脫硅劑消耗減少30%。
脫硅用耐火材料
脫硅渣與高爐渣比較,前者FeO含量高。原來用Al2O3-SiC-C系的鐵溝耐火材料在渣線部分侵蝕嚴(yán)重。因此在渣線部分改變材質(zhì),在脫硅劑加入處擴(kuò)大鐵水溝尺寸,鐵溝側(cè)壁埋設(shè)強(qiáng)制風(fēng)冷管等。對高FeO的脫硅渣,由于SiC、C被氧化而受到侵蝕,可用Al2O3-MgO系耐火材料代替,耐侵蝕性主要在于成渣反應(yīng)生成液相量的大小。試驗(yàn)證實(shí),當(dāng)MgO/A12O3大于1.0時(shí),液相的生成受到抑制,原因在于脫硅渣中FeO與MgO-Al2O3反應(yīng)生成高熔點(diǎn)礦物。
影響脫硅的因素
主要有脫硅劑單耗、處理前含硅量、反應(yīng)界面積(即鐵水與脫硅劑混合狀況)、脫硅劑的種類和粒度等。根據(jù)爐前脫硅和鐵水罐脫硅的生產(chǎn)數(shù)據(jù),溫度在1250~1450℃范圍內(nèi),溫度變化對脫硅沒有明顯影響。
脫硅劑單耗和原始硅含量 鐵水含硅量大于0.5%時(shí),一般每噸生鐵加入脫硅劑10~30kg、脫硅量約0.1%~0.4%,脫硅劑單耗增加,脫硅量增加,但其增加幅度減小。這與鐵水含硅量逐漸降低后脫硅氧效率降低有關(guān)。與硅以外的其他元素(C、Mn等)的氧化有關(guān)。
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鐵水預(yù)處理脫硅開始較早,1897年曾有人用平爐進(jìn)行了脫硅脫磷的預(yù)備精煉工業(yè)試驗(yàn),20世紀(jì)初進(jìn)行了混鐵爐脫硅,到40年代試驗(yàn)了高爐出鐵時(shí)的脫硅,中國于50年代曾在鞍山鋼鐵公司實(shí)施過預(yù)備精煉爐脫硅和高爐鐵水溝脫硅,這些都對改善平爐煉鋼的冶煉技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和提高生產(chǎn)率起了良好的作用。到了90年代,基于對優(yōu)質(zhì)鋼材的需求,以及鋼鐵生產(chǎn)工藝本身節(jié)省資源和能量、減少渣量等公害的需要,日本發(fā)展了以脫硅、脫磷為目的的鐵水預(yù)處理。此后發(fā)展成兩類預(yù)脫硅工藝,一類是作為鐵水同時(shí)脫磷、脫硫的前工序,以提高其效率,這種鐵水進(jìn)入轉(zhuǎn)爐只需完成脫碳和提高溫度,爐渣減少到微量保護(hù)渣層的程度,主要生產(chǎn)高純鋼種;另一類是作為降低轉(zhuǎn)爐渣量的措施。1985年前后日本各大廠曾廣泛采用,主要在高爐爐前進(jìn)行。后來,由于高爐冶煉低硅鐵技術(shù)的發(fā)展,這類預(yù)脫硅方法已較少使用。