中文名 | 確定大電機各項損耗的專用試驗方法 | 外文名 | Specific methods for determining separate losses of large machines from tests |
---|---|---|---|
標準類別 | 方法 | 標準號 | GB/T 34861-2017 |
主要起草單位:上海電機系統(tǒng)節(jié)能工程技術研究中心有限公司、上海電氣集團上海電機廠有限公司、西安泰富西瑪電機有限公司、江蘇錫安達防爆股份有限公司、山東華力電機集團股份有限公司、浙江金龍電機股份有限公司、南車株洲電機有限公司、上海德驅馳電氣有限公司、浙江滬龍科技股份有限公司、中車永濟電機有限公司、杭州威衡科技有限公司。
主要起草人:強雄、周瑋杰、孫明倫、謝家清、孫衛(wèi)、陸進生、張文斌、葉葉、吳順海、陳仙根、朱義潛、張金玲、朱慶、肖鷹、潘文文。 2100433B
2017年11月1日,《確定大電機各項損耗的專用試驗方法》發(fā)布。
2018年5月1日,《確定大電機各項損耗的專用試驗方法》實施。
你好,35KV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 超低頻(0.1HZ)耐壓試驗方法 Very-Low-...
通俗的說:就是測試目標在被火烘烤燒的時候,的耐受情況。例如有的電線是需要耐火的,那么究竟耐不耐,耐受程度如何,就要把它放在一定的溫度下,看看是否滿足要求。
地基承載力(subgrade bearing capacity)是指地基承擔荷載的能力。在荷載作用下,地基要產生變形。隨著荷載的增大,地基變形逐漸增大,初始階段地基土中應力處在彈性...
格式:pdf
大?。?span id="jbk87tq" class="single-tag-height">755KB
頁數: 21頁
評分: 4.7
1 同步發(fā)電機試驗方法 1 基本概念 同步發(fā)電機指發(fā)電機發(fā)出的電壓頻率 f 與發(fā)電機的轉速 n與發(fā)電機的磁極對數有著如下固定 的關系: p f60n (轉/分) (1.1) 同步發(fā)電機按其磁極的結構又可分為隱極式和凸極式。此外,還可按其冷卻方式進行分類, 常見的有全空冷、雙水內冷、半水內冷、水氫氫(定子水內冷、轉子氫內冷、鐵心氫冷)等。 2 發(fā)電機的絕緣 2.1 定子絕緣 對于用戶來說,主要關心其主絕緣即對地及相間絕緣。發(fā)電機的主絕緣又大致可分為槽絕緣、 端部絕緣及引線絕緣。我國高壓電機的主絕緣目前主要是環(huán)氧粉云母絕緣,按其含膠量又可分為 多膠體系和少膠體系。定子線圈導線與定子鐵芯以及槽絕緣在結構上類似一個電容器,在電氣試 驗中完全可以把它當作一個電容器對待。 為了防止定子線棒表面電位過高在槽中產生放電,環(huán)氧粉云母絕緣的定子線棒表面涂有一層 低電阻的防暈漆,或在外層包一層半導體防暈帶。端
格式:pdf
大?。?span id="e8m9nk8" class="single-tag-height">755KB
頁數: 16頁
評分: 4.4
化驗室質量管理手冊 鞍山冀東水泥有限責任公司 1 水泥組分的定量測定 1.主題內容與范圍 本文件規(guī)定了本公司水泥組分的定量測定方法。 本文件適用于本公司生產的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥復合硅酸鹽水泥中 組分含量的測定。 2.分析方法提要 利用水泥試樣用冷的酸溶液選擇溶解,火山灰組分或粉煤灰組分基本上不溶解,而其他組分則 基本上被溶解。 3.試劑 三乙醇胺:密度 1.12g/cm3 或不低于 99%(質量分數) 三乙醇胺:(1+2)、鹽酸:(1+1) 鹽酸:密度 1.18 ~1.19g/cm3 或 36%~38%(質量分數) 乙醇: 95%(體積分數)或無水乙醇 氫氧化鈉溶液( 50g/L) EDTA溶液 [c (EDTA)=0.15mol/L , c( NaOH)=0.25mol/L] :稱取 55.8g 乙二胺四乙酸二鈉 (C10H14N2Na2O8〃2H2O)和 10
2021年5月21日,《確定電勵磁同步電機參數的試驗方法》發(fā)布。
2021年12月1日,《確定電勵磁同步電機參數的試驗方法》實施。
發(fā)電機的損耗大致可分為五大類,即定子銅損,鐵損,勵磁損耗,電氣附加損耗,機械損耗。發(fā)電機運行中,所有的損耗幾乎都以發(fā)熱的形式表現出來。
(1)定子銅損即定子電流流過定子繞組所產生的所有損耗。
(2)鐵損即發(fā)電機磁通在鐵芯內產生的損耗,主要是主磁通在定子鐵芯內產生的磁滯損耗和渦流損耗,還包括附加損耗。
(3)勵磁損耗即轉子回路所產生的損耗,主要是勵磁電流在勵磁回路中產生的銅損。
(4)電氣附加損耗則比較復雜,主要有端部漏磁通在其附近鐵質構件中產生的損耗,各種諧波磁通產生的損耗,齒諧波和高次諧波在轉子表層產生的鐵損等。
(5)機械損耗主要包括通風損耗,軸承摩擦損耗等。
降低電動機定子I^2R損耗的主要手段實踐中采用較多的方法是:
(1)增加定子槽截面積,在同樣定子外徑的情況下,增加定子槽截面積會減少磁路面積,增加齒部磁密;
(2)增加定子槽滿槽率,這對低壓小電動機效果較好,應用最佳繞線和絕緣尺寸、大導線截面積可增加定子的滿槽率;
(3)盡量縮短定子繞組端部長度,定子繞組端部損耗占繞組總損耗的1/4~1/2,減少繞組端部長度,可提高電動機效率。實驗表明,端部長度減少20%,損耗下降10%。
電動機轉子I^2R損耗主要與轉子電流和轉子電阻有關,相應的節(jié)能方法主要有:
(1)減小轉子電流,這可從提高電壓和電機功率因素兩方面考慮;
(2)增加轉子槽截面積;
(3)減小轉子繞組的電阻,如采用粗的導線和電阻低的材料,這對小電動機較有意義,因為小電動機一般為鑄鋁轉子,若采用鑄銅轉子,電動機總損失可減少10%~15%,但現今的鑄銅轉子所需制造溫度高且技術尚未普及,其成本高于鑄鋁轉子15%~20%.
電動機鐵耗可以由以下措施減小:
(1)減小磁密度,增加鐵芯的長度以降低磁通密度,但電動機用鐵量隨之增加;
(2)減少鐵芯片的厚度來減少感應電流的損失,如用冷軋硅鋼片代替熱軋硅鋼片可減小硅鋼片的厚度,但薄鐵芯片會增加鐵芯片數目和電機制造陳本;
(3)采用導磁性能良好的冷軋硅鋼片降低磁滯損耗;
(4)采用高性能鐵芯片絕緣涂層;
(5)熱處理及制造技術,鐵芯片加工后的剩余應力會嚴重影響電動機的損耗,硅鋼片加工時,裁剪方向、沖剪應力對鐵芯損耗的影響較大。順著硅鋼片的碾軋方向裁剪、并對硅鋼沖片進行熱處理,可降低10%~20%的損耗 等方法來實現。
如今對電動機雜散損耗的認識仍然處于研究階段,現今一些降低雜散損失的主要方法有:
(1)采用熱處理及精加工降低轉子表面短路;
(2)轉子槽內表面絕緣處理;
(3)通過改進定子繞組設計減少諧波;
(4)改進轉子槽配合設計和配合減少諧波,增加定、轉子齒槽、把轉子槽形設計成斜槽、采用串接的正弦繞組、散布繞組和短距繞組可大大降低高次諧波;采用磁性槽泥或磁性槽楔替代傳統(tǒng)的絕緣槽楔、用磁性槽泥填平電動機定子鐵芯槽口,是減少附加雜散損耗的有效方法。
到人們應有的重視,它占電機總損失的25%左右。摩擦損失主要有軸承和密封引起,可由以下措施減小:
(1)盡量減小軸的尺寸,但需滿足輸出扭矩和轉子動力學的要求;
(2)使用高效軸承;
(3)使用高效潤滑系統(tǒng)及潤滑劑;
(5)采用先進的密封技術,如有無彈簧的新密封使用情況的報道,稱通過有效減少與軸的接觸壓力,可使以6000 rpm轉動的45mm直徑的軸降低損耗近50 W;流動損失是由冷卻風扇和轉子通風槽引起的,用于產生空氣流動來冷卻電動機。流動損失一般占電動機總損失的20%左右。整個電動機的流體力學及傳熱學分析較復雜,其復雜程度甚至超過航天飛機部件分析,好的流體力學和傳熱學設計會極大提高電動機的冷卻效率并降低流動損失。
美國于本世紀初又出現了更高效率的所謂"超高效電動機"。一般而言,高效電動機與普通電動機相比,損耗平均下降20%左右,而超高效電動機則比普通電動機損耗平均下降30%以上。因為超高效電動機的損耗較高效電機有更進一步下降,因此對于長期連續(xù)運行、負荷率較高的場合,節(jié)能效果更為明顯。要實現從普通電機到超高效電機的效率提高,除了增加硅鋼片和銅線的用量以及縮小風扇尺寸等措施外,還必須在新材料的應用、電機制造工藝以及優(yōu)化設計等方面采取措施,以控制成本和滿足電機結構尺寸的限制。國外很多企業(yè)在這些方面開展了積極的研究,并取得了一些進展。一般電工鋼片經加工成鐵心壓裝入機座后,鐵耗大幅度增加,而英國Brook Hansen公司與鋼廠合作,應用一新研制成功的電工鋼片,加工成鐵心制成電機,鐵耗在加工前后變化不大。日本東芝公司是美國高效電機和超高效電機的主要供貨商之一。該公司聲稱由于改進了制造工藝和采用新材料,使高效電機的成本下降了30%,所采取的措施包括:應用特殊的下線工具,提高定子槽滿率,增加銅線的截面積;提高制造精度,縮短間隙長度,從而減小勵磁電流及其所引起的銅損;采用轉子槽絕緣工藝,降低雜散損耗;采用激光鐵心疊壓工具,使鐵損下降。由于銅比鋁的電阻率降低40%左右,所以如果用鑄銅轉子代替鑄鋁轉子,電機總損耗將可顯著下降。這些年,國際銅業(yè)協(xié)會在美國能源部的支持下,進行了壓力鑄銅工藝的研究,現今已解決高溫模具的材料以及相關的壓鑄工藝問題,從而使得有可能較經濟地批量生產鑄銅轉子電機。2003年6月,德國SEW Eurodrive公司已運用此項壓鑄技術成功地推出了采用鑄銅轉子的齒輪電動機系列。意大利科技教育部組織相關機構開展了鑄銅轉子和鑄鋁轉子的性能數據對比試驗項目。該項目由意大利LAFERT電機公司、Thyssen Krupp鋼鐵公司和法國FAVI鑄銅公司合作進行。試驗在不改變定、轉子槽形,僅改變磁性材料和長度的情況下進行,所得的數據表明,采用鑄銅轉子,可使電動機的能耗在原有基礎上降低15%~25%,電機效率可提高2%~5%。但由于轉子電阻降低會引起啟動轉矩下降,因此在設計時應進行其他參數的調整,以使之在提高效率的同時,滿足其他主要性能指標。